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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Mejoramiento mediante herramientas de la manufactura esbelta, en una Empresa de Confecciones]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The company has lost time in the production line imported area representing 14% of downtime, visual pollution disorder that occurs in the area and monetary losses are quantified in $ 30,582,022 per year. This is related to lack of controls and standards to facilitate the work and ensure the quality of products and processes. The objective was to design and implement an action plan for continuous improvement through Lean tools that included 5S and Visual Control. The methodology included; investigate the state of the art, diagnose the current state, designing and implementing the action plan and the required documentation and finally measure the effectiveness. With the pilot project implementation, times that do not add value by 12%, representing an annual savings of $ 25,916,485 were reduced.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="right" style='text&#45;align:right'><font face="verdana" size="2"><b>&nbsp;&nbsp;</b> <b>ART&Iacute;CULO ORIGINAL</b></font></p>  	     <p>&nbsp;</p>     <p><font face="verdana" size="4"><b>Mejoramiento mediante herramientas de la manufactura    esbelta, en una Empresa de Confecciones</b></font> </p>     <p style='text&#45;align:justify'><font face="verdana" size="2"><b>&nbsp;</b></font></p>  	     <p style='text&#45;align:justify'><font face="verdana" size="2"><b><font size="3">Improvement    through lean manufacturing tools in a Garment Company</font></b></font></p>  	     <p style='text&#45;align:justify'><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p style='text&#45;align:justify'><font face="verdana" size="2"><b>Natalia Marmolejo<sup>I</sup>,    Ana Milena Mej&iacute;a<sup>I</sup>,&nbsp; Ileana Gloria P&eacute;rez&#45;Vergara<sup>I</sup>,    Mauricio Caro<sup>II</sup>, Jos&eacute; A. Rojas<sup>I</sup></b></font></p>  	     <p style='text&#45;align:justify'>&nbsp;</p>     <p style='text&#45;align:justify'><font face="verdana" size="2"><sup>I</sup> Colfactory    S.A. Cali, Colombia.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>II</sup> Universidad San    Buenaventura. Cali, Colombia.</font></p>  	    <p style='text&#45;align:justify'><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	 <hr>     <p style='text&#45;align:justify;text&#45;autospace:none'><font face="verdana" size="2"><b>RESUMEN</b></font></p>  	     <p style='text&#45;align:justify'><font face="verdana" size="2">La compa&ntilde;&iacute;a    presenta tiempos perdidos en la l&iacute;nea de producci&oacute;n del &aacute;rea    de importado que representan un 14% de&nbsp; tiempos perdidos, contaminaci&oacute;n    visual por el desorden que se presenta en el &aacute;rea y p&eacute;rdidas monetarias    que se cuantifican en $30.582.022 por a&ntilde;o. Esto&nbsp; se relaciona con    falta de controles y est&aacute;ndares que faciliten la labor y garanticen la    calidad de los productos y los procesos. El objetivo del trabajo fue dise&ntilde;ar    e implementar un plan de acci&oacute;n&nbsp; de mejora continua mediante las    herramientas de la Manufactura Esbelta, que incluy&oacute; 5&acute;S y Control    Visual. La metodolog&iacute;a abarc&oacute;: indagar el estado del &nbsp;arte,    diagnosticar el estado actual, dise&ntilde;ar e implementar el&nbsp; plan de    acci&oacute;n y la documentaci&oacute;n requerida, y finalmente la medir la    efectividad. Con la implementaci&oacute;n piloto de este proyecto, se redujeron    los tiempos que no agregan valor en un 12%, representando un ahorro anual de    $25.916.485.</font></p>  	     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> Mejora    continua, Manufactura Esbelta, 5&acute;S, Control Visual.</font></p> <hr>     <p style='text&#45;align:justify'><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font><font face="verdana" size="2"><b>ABSTRACT</b></font></p>  	     <p style='text&#45;align:justify;text&#45;indent:35.4pt'><font face="verdana" size="2">The    company has lost time in the production line imported area representing 14%    of downtime, visual pollution disorder that occurs in the area and monetary    losses are quantified in $ 30,582,022 per year. This is related to lack of controls    and standards to facilitate the work and ensure the quality of products and    processes. The objective was to design and implement an action plan for continuous    improvement through Lean tools that included 5S and Visual Control. The methodology    included; investigate the state of the art, diagnose the current state, designing    and implementing the action plan and the required documentation and finally    measure the effectiveness. With the pilot project implementation, times that    do not add value by 12%, representing an annual savings of $ 25,916,485 were    reduced.</font></p>  	     <p style='text&#45;align:justify'><font face="verdana" size="2"><b>Key words:</b>    Continuous improvement, Lean Manufacturing, 5&acute;S, Visual management.</font></p> <hr>     <p style='text&#45;align:justify'><font face="verdana" size="2"><b></b></font></p>     <p style='text&#45;align:justify'>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p style='text&#45;align:justify'><font face="verdana" size="2"><b><font size="3">INTRODUCCI&Oacute;N</font></b></font></p>     <p style='text&#45;align:justify'><font face="verdana" size="2">Actualmente la    compa&ntilde;&iacute;a presenta problemas de desperdicios y tiempos perdidos    en la l&iacute;nea de producci&oacute;n del &aacute;rea de importado. Los efectos    de esta situaci&oacute;n se traducen en: improductividad de un 14% por tiempos    perdidos, contaminaci&oacute;n visual por el desorden que se presenta en el    &aacute;rea y p&eacute;rdidas monetarias por los desperdicios que se mencionan.    Estas mermas se cuantifican en $30.582.022 por a&ntilde;o en el proceso de producci&oacute;n    del &aacute;rea de importado.</font></p>  	    <p style='text&#45;align:justify'><font face="verdana" size="2">De aqu&iacute; surge el objetivo general de este estudio, que consisti&oacute; en desarrollar&nbsp; e implementar un plan de acci&oacute;n&nbsp; de mejora continua mediante las herramientas de la Manufactura Esbelta, con el fin de disminuir y/o eliminar los tiempos perdidos &#91;1&#93;.</font></p>  	    <p style='text&#45;align:justify'><font face="verdana" size="2">Muchos autores relacionan que en las industrias manufactureras se desarrollan actividades que no aportan valor y generan desperdicios de diferentes tipos. Melton plantea que solo el 5% de las actividades desarrolladas en las empresas manufactureras generan valor y que el 60% agrega valor parcial &#91;2&#93;. Otros autores como Khusainicomentan que menos del 10 % de las actividades no agregan valor y casi un 60% no agrega ning&uacute;n valor &#91;3&#93;.</font></p>  	    <p style='text&#45;align:justify'><font face="verdana" size="2">Por su parte, Taj, S. y Berro, L. afirman que en promedio el 70% de los recursos disponibles en empresas manufactureras son desperdiciados &#91;4&#93;.&nbsp; Mientras que, Jahnukainen, J. y Lathi, M. &nbsp;se&ntilde;alan que el tiempo en el que realmente se genera valor est&aacute; entre el 0.05 y el 5% del tiempo de entrega, y que las actividades de manufactura representan el 33% del tiempo productivo de la misma &#91;5&#93;.</font></p>  	    <p style='text&#45;align:justify'><font face="verdana" size="2">Para que una organizaci&oacute;n funcione de manera eficaz, tiene que determinar y gestionar numerosas actividades relacionadas entre s&iacute;. Una actividad o un conjunto de actividades que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados, se puede considerar como un proceso. Frecuentemente el resultado de un proceso constituye directamente el elemento de entrada del siguiente proceso. La aplicaci&oacute;n de un sistema de procesos dentro de la organizaci&oacute;n, junto con la identificaci&oacute;n e interacciones de estos procesos, as&iacute; como su gesti&oacute;n para producir el resultado deseado, puede denominarse como "enfoque basado en procesos". &#91;6&#93;.</font></p>  	    <p style='text&#45;align:justify'><font face="verdana" size="2">La gesti&oacute;n por procesos es una nueva forma&nbsp; de gerenciar las organizaciones que consiste en colocar toda la atenci&oacute;n en los procesos de la organizaci&oacute;n y no sectorizar por &aacute;reas, tareas o actividades en la que cada colaborador debe tener en cuenta que todas las actividades que realice. Deben estar enfocadas en el objetivo general de la organizaci&oacute;n y no en sus propios beneficios, un ejemplo de esta es que todo el personal enfoque sus procesos en la satisfacci&oacute;n final del cliente. El mejoramiento de procesos es una metodolog&iacute;a sistem&aacute;tica que se ha desarrollado con el fin de ayudar a una organizaci&oacute;n a realizar avances significativos en la manera de dirigir sus procesos. El principal objetivo consiste en garantizar que la empresa tenga procesos que:</font></p>  	 <ul>       <li><font face="verdana" size="2">eliminen los errores</font></li>       <li><font face="verdana" size="2">minimicen las demoras</font></li>       <li><font face="verdana" size="2">maximicen el uso de los activos</font></li>       ]]></body>
<body><![CDATA[<li><font face="verdana" size="2">promuevan el entendimiento</font></li>       <li><font face="verdana" size="2">faciliten su empleo</font></li>       <li><font face="verdana" size="2"> sean amistosos con el cliente</font></li>       <li><font face="verdana" size="2"> adaptables a las necesidades cambiantes de      los clientes</font></li>       <li><font face="verdana" size="2">proporcionen a la organizaci&oacute;n una      ventaja competitiva y reduzcan el exceso de personal&#91;1&#93;.</font></li>     </ul>     <p style='text&#45;align:justify'><font face="verdana" size="2">La variedad de    actividades en empresas de manufactura y los diferentes objetivos en la mejora    de su desempe&ntilde;o han generado, a trav&eacute;s de los a&ntilde;os metodolog&iacute;as    dirigidas al &aacute;mbito principalmente de la manufactura. Se destacan: Justo    A Tiempo (JIT), Administraci&oacute;n Total de la Calidad (TQM), Mantenimiento    Productivo Total (TPM), seis sigma y manufactura esbelta, d&oacute;nde para    el caso de &eacute;sta &uacute;ltima, Pavnascar definen al menos 100 herramientas    esbeltas &#91;7; 8; 9&#93;.</font></p>     <p style='text&#45;align:justify'><font face="verdana" size="2">La mejora continua,    conocida como kaizen, es una herramienta de incremento de la productividad que    favorece al crecimiento estable y consistente en todos los procesos de la organizaci&oacute;n    y permite organizar el trabajo a la medida de una forma m&aacute;s c&oacute;moda    y simult&aacute;neamente productiva. Seg&uacute;n los Graban los l&iacute;deres    no pueden limitarse a pedir a los empleados buscar un ahorro de costos, se centrar&aacute;    en mejoras que producir&aacute;n un ahorro de costos como resultado final &#91;10&#93;.    La propiedad de las ideas se mantiene a un nivel local tanto como sea posible,    en las manos de las personas que entienden el problema y est&aacute;n m&aacute;s    motivados para arreglarlo. Por esta raz&oacute;n la capacitaci&oacute;n y el    involucramiento de los empleados puede ser una estrategia exitosa en la obtenci&oacute;n    de los resultados. Utiliza el C&iacute;rculo de Deming (PDCA por sus siglas    en ingl&eacute;s o PHVA por sus in&iacute;ciales en espa&ntilde;ol) como herramienta    para la mejora continua. El ciclo PHVA representa trabajo en procesos m&aacute;s    que&nbsp; tareas o problemas espec&iacute;ficos.</font></p>     <p style='text&#45;align:justify'><font face="verdana" size="2">La metodolog&iacute;a    Lean manufacturing, tuvo su origen en el sistema de fabricaci&oacute;n de Toyota    como una forma de producir, para tener una menor cantidad de desperdicio y una    competitividad igual a la de las compa&ntilde;&iacute;as automotrices americanas.    Esta metodolog&iacute;a recibido atenci&oacute;n por parte de profesionales    e investigadores desde su introducci&oacute;n como un enfoque que puede lograr    una mejora significativa del rendimiento industrial &#91;11&#93;.</font></p>     <p style='text&#45;align:justify'><font face="verdana" size="2">Es una filosof&iacute;a    de mejoramiento de procesos de manufactura y/o servicios basada en la eliminaci&oacute;n    de desperdicios y actividades que no agregan valor a los procesos. Esto permite    alcanzar resultados inmediatos en la productividad, competitividad y rentabilidad    del negocio, aumentando el valor de cada actividad realizada y eliminando aquellas    actividades que no se requieren. Con la eliminaci&oacute;n o&nbsp; reducci&oacute;n    se disminuye: hasta de un 50% en costos de producci&oacute;n, inventarios y    tiempos de entrega; adem&aacute;s mejorar la calidad y aumentar la eficiencia    del equipo de trabajo.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p style='text&#45;align:justify'><font face="verdana" size="2">Esta filosof&iacute;a    de mejora, est&aacute; soporta sobre cuatro pilares como se muestran en la&nbsp;    <a href="#f01">figura 1</a>, seg&uacute;n &nbsp;&#91;12&#93;.</font></p>  	     <div align="center"><a name="f01"></a><img src="/img/revistas/rii/v37n1//f0104116.jpg" width="512" height="457" alt="Figura 1. Pilares Manufactura esbelta"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></div>     
<p style='text&#45;align:justify'><font face="verdana" size="2">Autores como Fullerton,    R., Kennedy, F., Widener, S. plantean que la extensi&oacute;n de las pr&aacute;cticas    de manufactura esbelta est&aacute; directamente relacionada con el rendimiento    de operaciones &#91;13&#93;. M&aacute;s importante a&uacute;n, las pr&aacute;cticas    de manufactura esbelta tambi&eacute;n afectan indirectamente funcionamiento    de las operaciones. Estos resultados son consistentes con la idea de que el    pensamiento lean es una estrategia empresarial global.</font></p>     <p style='text&#45;align:justify'><font face="verdana" size="2">Las herramientas    que utiliza la manufactura esbelta se clasifican en: Diagn&oacute;stico, operativas    y de seguimiento. Entre las operativas destacan: 5S, SMED, TPM y Kanban, mientras    que las de seguimiento se encuentran Gesti&oacute;n visual y KTP&acute;s. Se    plantea que 5&acute;s corresponde con la aplicaci&oacute;n sistem&aacute;tica    del orden y la limpieza en el puesto de trabajo, su sencillez y efectividad    sugiri&eacute;ndose como la primera t&eacute;cnica Lean a implementar ya que    adem&aacute;s produce resultados tangibles en un corto periodo, mientras que    control visual es la herramienta Lean que convierte la direcci&oacute;n por    especialista en una direcci&oacute;n simple y transparente con la participaci&oacute;n    de todos, de forma que puede afirmarse que es la manera en que Lean Manufacturing    <b>estandariza</b> la gesti&oacute;n.</font></p>     <p style='text&#45;align:justify'><font face="verdana" size="2">Sin embargo la    bibliograf&iacute;a consultada no destaca, una propuesta concreta de cu&aacute;les    son las mejores pr&aacute;cticas y proponen&nbsp; la aplicaci&oacute;n de herramientas    de mejora en el &aacute;mbito de la manufactura &#91;7; 14; 15&#93;.</font></p>     <p style='text&#45;align:justify'><font face="verdana" size="2">Se decidi&oacute;    emplear las 5 S&#91;2&#93; y el control visual para el mejoramiento del proceso,    tanto por las recomendaciones de la bibliograf&iacute;a, como por las pr&aacute;cticas    Lean que ha&nbsp; venido implementando la empresa en todos los procesos de mejora.</font></p>     <p style='text&#45;align:justify'><font face="verdana" size="2"><b>&nbsp;</b></font></p>     <p style='text&#45;align:justify'><font face="verdana" size="2"><b> <font size="3">M&Eacute;TODOS</font></b></font></p>     <p style='text&#45;align:justify'><font face="verdana" size="2">Seg&uacute;n el    diagn&oacute;stico que se muestra Marmolejo, la empresa produce&nbsp; prendas    de vestir para dama que son solicitadas por un &uacute;nico cliente &#91;1&#93;.    La gesti&oacute;n se hace por procesos y est&aacute;n clasificados, seg&uacute;n    Serrano y Ortiz,&nbsp; en Procesos estrat&eacute;gicos, Procesos primarios y    Procesos de soporte Cuenta con 450 trabajadores lo que permite clasificarla    como empresa mediana&nbsp; &#91;14&#93;.</font></p>     <p style='text&#45;align:justify'><font face="verdana" size="2">Para hacer un    levantamiento y evaluar la situaci&oacute;n actual del proceso identificado,    se realiz&oacute; trabajo de campo dentro de la organizaci&oacute;n para conocer    a fondo el funcionamiento de los procesos, este incluy&oacute; encuestas, consultas    y entrevistas, foros, lluvias de ideas y otras t&eacute;cnicas, asistencia a    conferencias organizadas por la organizaci&oacute;n con temas relacionados a    la metodolog&iacute;a Manufactura Esbelta&nbsp; y visitas empresariales a otras    organizaciones que habi&aacute;n implementado dicha metodolog&iacute;a.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p style='text&#45;align:justify;line&#45;height:115%'><font face="verdana" size="2"><b>Proceso    de importado</b></font></p>     <p style='text&#45;align:justify'><font face="verdana" size="2">En el&nbsp; &aacute;rea    de importado se reciben,&nbsp; revisan&nbsp; y controlan la calidad de las prendas    de vestir confeccionadas en el exterior (vestidos, blusas, chaquetas, bufandas,    faldas), seg&uacute;n los est&aacute;ndares de calidad del cliente.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el diagrama de flujo de proceso    de Evans y Lindsay, que se muestra en la <a href="#f02">figura 2</a>, se puede    observar que actualmente existen retrocesos, debido a la falta de organizaci&oacute;n    en el &aacute;rea en relaci&oacute;n al flujo de trabajo&#91;3&#93; .</font></p>     <p align="center"><a name="f02"></a><img src="/img/revistas/rii/v37n1//f0204116.jpg" width="599" height="398" alt="Figura 2. Diagrama de flujo del proceso"></p>     
<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;Se estudi&oacute; una celda    de trabajo, durante una jornada laboral&nbsp; (8 horas), para identificar las    actividades realizadas por las operarias.</font></p>     <p style='text&#45;align:justify'><font face="verdana" size="2">Se identificaron    21 actividades que se muestran en la <a href="#t01">tabla 1</a> y con ellas    se construy&oacute; el diagrama de recorrido actual, que mostr&oacute; cruces    y retrocesos.</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b><a name="t01"></a>&nbsp;<img src="/img/revistas/rii/v37n1//t0104116.jpg" width="549" height="352" alt="Tabla 1. Operaciones realizadas por las operarias"></b></font></p>     
<p style='text&#45;align:justify'><font face="verdana" size="2">Con el prop&oacute;sito    de identificar causas posibles, se realiz&oacute; una lluvia de ideas en la    que participaron las operarias y el personal encargado, identific&aacute;ndose    10 causas posibles. La informaci&oacute;n recopilada sobre las causas permiti&oacute;    identificar que el 20% de los planteamientos referi&aacute;n a exceso de tiempos    perdidos en el transporte. La informaci&oacute;n se estructur&oacute; mediante    un an&aacute;lisis de Pareto que se muestra en la <a href="#t02">tabla 2</a>.</font></p>     <p align="center" style='text&#45;align:center'><a name="t02"></a><img src="/img/revistas/rii/v37n1//t0204116.jpg" width="571" height="398" alt="Tabla 2. Estad&iacute;sticas sobre causas posibles"></p>     
<p style='text&#45;align:justify'><font face="verdana" size="2">En&nbsp; la <a href="#f03">figura    3</a>, aunque se aprecia no se cumple con el principio 80/20, se destacan las    debilidades m&aacute;s representativas:</font></p> <ol style='margin&#45;top:0cm' start="1" type="1">   <li style='text&#45;align:justify'><font face="Verdana" size="2">exceso de tiempos      perdidos por transporte</font></li>   <li style='text&#45;align:justify'><font face="Verdana" size="2">des&oacute;rdenes      en el almacenamiento de hilos</font></li>   <li style='text&#45;align:justify'><font face="Verdana" size="2">desorganizaci&oacute;n      en ganchos y bolsas</font></li>   <li style='text&#45;align:justify'><font face="Verdana" size="2">carencia de      elementos de aseo necesarios</font></li>   <li style='text&#45;align:justify'><font face="Verdana" size="2">suciedad en      las m&aacute;quinas</font></li>   <li style='text&#45;align:justify'><font face="Verdana" size="2">inadecuado      rack de prendas.</font></li>     ]]></body>
<body><![CDATA[</ol>     <p align="center"><a name="f03"></a><img src="/img/revistas/rii/v37n1/f0304116.jpg" width="558" height="311" alt="Figura 3. Gr&aacute;fico Pareto"></p>     
<p style='text&#45;align:justify'><font face="verdana" size="2"><a>La causa de    mayor incidencia era el exceso de tiempos perdidos por transportes. Para identificar    las causas raices asociadas, se realiz&oacute; un estudio de tiempos y movimientos    basado en</a> Shaw&nbsp; para estudiar&nbsp; los tiempos: perdidos,&nbsp; promedio    por operaci&oacute;n y unidad de trabajo (1 prenda)<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">&#91;4&#93;</a>.    Se determin&oacute; la distancia que las operarias ten&iacute;an que recorrer    en operaciones que inclu&iacute;an transportes. Este an&aacute;lisis se realiz&oacute;    durante un d&iacute;a laboral a una referencia (lote), el estudio se volc&oacute;    en el cursograma an&aacute;litico que se muestra en el diagrama 1 y los resultados    obtenidos se muestran en la <a href="/img/revistas/rii/v37n1//f0404116.jpg">figura    4</a>.</font></p>     
<p><font face="Verdana" size="2">Para identificar las causas raices asociadas,    se realiz&oacute; un estudio de tiempos y movimientos basado en Shaw, que incluy&oacute;    10 tomas de tiempo aleatorias, para estudiar actividades que generan valor,    el comportamiento de los tiempos e identificar tiemposdel ciclo, tiempos productivos    e improductivos por unidad de trabajo . </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Se identific&oacute; que solo 6 de las 21 actividades    son operaciones que generan valor al proceso,lo que representa el 28.6 % del    total de actividades y de las 15 actividades restantes 3 son necesarias.El objetivo    de la mejora se centr&oacute; en minimizar el tiempo que no agrega valor. Los    tiempos actuales de las actividades de transporte se calcularona partir de medir    la distancia recorrida por las operarias,medida sobre la distribuci&oacute;n    en planta.</font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Los resultados del muestreo, fueron procesados    mediante un programa estad&iacute;stico y arrojaron que el tiempo promedio del    proceso es de 26.04 minutos con una desviaci&oacute;n est&aacute;ndar de 1.628    minutosy un tiempo m&iacute;nimo y m&aacute;ximo de 23,5y 28.10 minutos respectivamente,    distribuidos en operaciones actividades que necesarias y actividades de transporte    como se muestra en la <a href="/img/revistas/rii/v37n1/f0504116.jpg">figura    5</a>.</font></p>     
<p align="center">&nbsp; </p>     <p style='margin&#45;right:&#45;.5pt;text&#45;align:justify'><font face="verdana" size="2"><b>    <font size="3">RESULTADOS</font></b></font></p>     <p style='margin&#45;right:&#45;.5pt;text&#45;align:justify'><font face="Verdana" size="2">El    planteamiento de las posibles soluciones, para el dise&ntilde;&oacute; el plan    de acci&oacute;n se hizo mediante una lluvia de ideas a partir de conocer las    causas y las subcausas asociadas con el problema, incluyendose adem&aacute;s    un an&aacute;lisis seg&uacute;n las herramientas Lean a emplear, lo anterior    se muestra en las <a href="/img/revistas/rii/v37n1/t0304116.jpg">tablas    3</a> y <a href="#t04">4</a></font>.</p>     
<p style='text&#45;align:justify'>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="t04"></a><img src="/img/revistas/rii/v37n1/t0404116.jpg" width="455" height="705" alt="Tabla 4.  Propuesta de acciones correctivas con soluciones  enfocadas en Control Visual y 5&acute;S"></p>     
<p><font face="Verdana" size="2">Para el dise&ntilde;o e implementacion del Plan    de acci&oacute;n, el equipo de mejoraelabor&oacute; los procedimientos de trabajo    general y los requeridos para cada etapa y se dise&ntilde;aron: el diagrama    de flujo para clasificaci&oacute;n, el formato de tarjeta roja, la lista de    elementos innecesarios y una lista de chequeo. Incluy&oacute; 14 actividades    generales con objetivos concretos vinculados con la eliminaci&oacute;n de las    causas detectadas. Estas actividades se relacionaron con las necesidades de    capacitacion y se vincularon con las fases de las 5&acute;s y el control visual,    los objetivos se relacionaron con: </font></p> <ul>       <li><font face="Verdana" size="2"> socializar el conocimiento relacionado con      las herramientas a emplear: 5 acividades relacionadas con socializaci&oacute;n      de la filosofia Lean, herramientas 5&acute;s, control visual y buenas pr&aacute;cticas.</font></li>       <li><font face="Verdana" size="2">organizar los puestos de trabajo (fase Seiso-      limpieza), se dise&ntilde;aron e implementaron separadores, emple&aacute;ndose      en su elaboraci&oacute;n material reciclable de acr&iacute;lico, los que fueron      entregados a las operarias para facilitar la identificaci&oacute;n de las      prendas de segunda dentro de los racks y se propuso el mapa de 5s. Asimismo      se aplic&oacute; adem&aacute;s el Control visual para demarcar el &aacute;rea,      los puestos de trabajo y las dem&aacute;s zonas del &aacute;rea determinadas      anteriormente mejorando la organizaci&oacute;n en el &aacute;rea</font></li>       <li><font face="Verdana" size="2"> estandarizar los procedimientos de trabajo      vinculados con los cambios en el dise&ntilde;o de los puestos de trabajo (fase      Seiketsu- estandarizar), se adecu&oacute; el procedimiento de aplicaci&oacute;n      de 5s y se realiz&oacute; el manual de limpieza donde se especifica en qu&eacute;      condiciones debe permanecer el puesto de trabajo.</font></li>       <li><font face="Verdana" size="2">mantenimiento de la soluci&oacute;n: En la      fase Shitsuke - disciplina, se estableci&oacute; la evaluaci&oacute;n y control      por parte del Supervisor y Coordinador del &aacute;rea, para garantizar la      implementaci&oacute;n el mantenimiento de las soluciones propuestas.</font></li>     </ul>     <p><font face="Verdana" size="2">Como resultado de la implementaci&oacute;n, se    redise&ntilde;aron los puestos y el &aacute;rea de trabajo organiz&aacute;ndose    las celdas de trabajo con flujo hac&iacute;a delante, elimin&aacute;ndose los    retrocesos, los transportes innecesarios y las causas generadoras de desperdicios,    se redujo el n&uacute;mero de actividades a desarrollar de 21 a 9 actividades.    </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Para medir y cuantificar el impacto de las acciones    de mejora en los tiempos de ciclo, se realiz&oacute; un nuevo muestreo que permiti&oacute;    comparar los resultados de los tiempos antes y despu&eacute;s de la implementaci&oacute;n    del plan, los resultados se muestran en la<a href="#f06"> figura 6</a>. Para    comprobar la validez de los mismos, se hizo una comparaci&oacute;n de las muestras    mediante un programa estad&iacute;stico que demostr&oacute; que la reducci&oacute;n    obtenida es significativa, como se observa en la <a href="/img/revistas/rii/v37n1/f0704116.jpg">figura    7</a>.</font></p>     
<p align="center"><a name="f06"></a><img src="/img/revistas/rii/v37n1/f0604116.jpg" width="464" height="285" alt="Figura 6. Ahorros de Tiempo obtenidos"></p>     
]]></body>
<body><![CDATA[<p align="left"><font face="Verdana" size="2">El impacto econ&oacute;mico de las    propuestas en el costo, calculado a partir de; costo minuto operario, minutos    turno, unidades por turno por puesto trabajo, cantidad de puestos de trabajo,    fue de $ 25.916.485/ a&ntilde;o. </font> </p>     <p style='margin&#45;right:&#45;.5pt;text&#45;align:justify'>&nbsp;</p>     <p style='margin&#45;right:&#45;.5pt;text&#45;align:justify'><font face="verdana" size="2"><b>    <font size="3">DISCUSI&Oacute;N</font></b></font></p>     <p style='text&#45;align:justify'><font face="verdana" size="2">La metodolog&iacute;a    de trabajo, permiti&oacute; mediante un diagn&oacute;stico identificar las causas    ra&iacute;ces generadoras del problema.&nbsp; El trabajo en equipo facilit&oacute;    tanto la capacitaci&oacute;n como la generalizaci&oacute;n de las buenas pr&aacute;ctica.    La implementaci&oacute;n del plan permiti&oacute; redise&ntilde;ar: el diagrama    de flujo del proceso, el diagrama de recorridos y el orden de cada puesto de    trabajo, a partir de lo cual se realiz&oacute; un nuevo muestreo y se cuantificaron    los resultados. La implementaci&oacute;n de la metodolog&iacute;a de Manufactura    Esbelta y sus herramientas (5&acute;S y Control Visual) mostraron su efectividad    en la soluci&oacute;n del problema del Proceso de Importado de la empresa objeto    de estudio. Se estableci&oacute; un contraste entre la situaci&oacute;n inicial    y la obtenida luego de la implementaci&oacute;n. Esto impact&oacute; en: el    tiempo de ciclo, el % de tiempo de las actividades que no agregan valor y represent&oacute;    en costos un ahorro de $25.916.485/lote.</font></p>     <p style='text&#45;align:justify'><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p style='margin&#45;right:&#45;.5pt;text&#45;align:justify'><font face="verdana" size="2"><b><font size="3">CONCLUSIONES</font></b></font></p>     <p style='text&#45;align:justify'><font face="verdana" size="2">El dise&ntilde;o    del plan de acci&oacute;n de mejora continua, utilizando las herramientas lean    5&acute;S y Control Visual, mostr&oacute; su efectividad obteniendose:</font></p>     <p style='margin&#45;left:21.3pt;text&#45;align:justify;text&#45;indent: &#45;21.3pt'><font face="verdana" size="2">1.&nbsp;Beneficios    cuantitativos, ya que a partir de la reorganizaci&oacute;n de los puestos y    las &aacute;reas de trabajo, se redujeron&nbsp; los tiempos perdidos por&nbsp;    actividades que no agregaban valor al proceso&nbsp; en 1.72 min lo que represent&oacute;&nbsp;    un ahorro econ&oacute;mico de $25.916.485.</font></p>     <p style='margin&#45;left:21.3pt;text&#45;align:justify;text&#45;indent: &#45;21.3pt'><font face="verdana" size="2">2.&nbsp;Beneficios    cualitativos, logr&aacute;ndose mejorar el ambiente de trabajo, obteni&eacute;ndose    una mejor imagen del &aacute;rea y creando una cultura de trabajo en equipo    y sentido de pertenencia por el puesto de trabajo y el proceso en su conjunto.</font></p>     <p style='margin&#45;left:30.0pt;text&#45;align:justify'><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><font size="3">REFERENCIAS</font></b></font></p>     <!-- ref --><p style='text&#45;autospace:none'><font face="verdana" size="2">1. Marmolejo    N, Mej&iacute;a AM. Desarrollo e implementaci&oacute;n de un plan de acci&oacute;n    de mejora continua mediante las herramientas de la manufactura esbelta en el    &aacute;rea de importado de la empresa Colfactory S.A . Cali: Universidad San    Buenaventura Cali; 2012.    </font></p>     <!-- ref --><p style='text&#45;autospace:none'><font face="verdana" size="2">2. Melton T.    The benefits of lean manufacturing: what lean thinking has to offer the process    industries. Chemical Engineering Research and Design. 2005;83(6):662&#150;73.        ISSN 0263&#45;8762.</font></p>     <!-- ref --><p style='text&#45;autospace:none'><font face="verdana" size="2">3. Khusaini N,    Jaffar A, Yusoff N. A survey on lean manufacturing tools implementation in malaysian    food and beverages industry using rasch model. Advanced Materials Research.    2014;(845):642&#45;6.     ISSN 1022&#45;6680.</font></p>     <!-- ref --><p style='text&#45;autospace:none'><font face="verdana" size="2">4. Taj S, Berro    L. Application of constrained management and lean manufacturing in developing    best practices for porductivity improvement in auto&#45;assembly plant. International    Journal of Productivity and Performance Management. 2006;55(3&#45;4):332&#45;45.        ISSN 1741&#45;0401.</font></p>     <!-- ref --><p style='text&#45;autospace:none'><font face="verdana" size="2">5. Jahnukainen    J, Lathi M. International journal of production economics. Efficient purchasing    in Make&#45;to&#45;order supply chains. 1999;59(1&#45;3):103&#150;11.     ISSN 0925&#45;5273.</font></p>     <!-- ref --><p style='text&#45;autospace:none'><font face="verdana" size="2">6. Instituto    Colombiano de Normas T&eacute;cnicas y Certificaci&oacute;n. Norma T&eacute;cnica    Colombiana NTC&#45;ISO 9001. Bogot&aacute;,: ICONTEC; 2008.    </font></p>     <!-- ref --><p style='text&#45;autospace:none'><font face="verdana" size="2">7. Singh JS,    H. Continuous improvement philosophy &#150; literature review and directions.    Benchmarking. 2015;22(1):75&#45;119.     ISSN 1463&#45;5771.</font></p>     <!-- ref --><p style='text&#45;autospace:none'><font face="verdana" size="2">8. Pavnascar    S, Gerhenson J, Jambekar A. Classification scheme for lean manufacturing tools.    International Journal or Production Research. 2003;41(13):3075&#150;90.     ISSN    0020&#45;7543.</font></p>     <!-- ref --><p style='text&#45;autospace:none'><font face="verdana" size="2">9. Mantilla OL,    S&aacute;nchez JM. Modelo tecnol&oacute;gico para el desarrollo de proyectos    log&iacute;sticos usando Lean Six Sigma. Estudios Gerenciales. 2012;28(124).        ISSN 0123&#45;5923.</font></p>     <!-- ref --><p style='text&#45;autospace:none'><font face="verdana" size="2">10. Graban M.    Good change. Industrial Engineer. 2014; 46(2):30&#45;5.     ISSN 1542894X.</font></p>     <!-- ref --><p style='text&#45;autospace:none'><font face="verdana" size="2">11. Susilawati    A, Tan J, Bell D, et al. Fuzzy logic based method to measure degree of lean    activity in manufacturing industry. Journal of Manufacturing Systems 2015;(34):1&#45;11.        ISSN 0278&#45;6125.</font></p>     <!-- ref --><p style='text&#45;autospace:none'><font face="verdana" size="2">12. Ringena G,    et al. Integrating Quality and Lean into a Holistic Production System. En:Robert    K. Yin. Procedia CIRP. Utah (Estados Unidos): Procedia CIRP; 1994. p. 242 -    7. ISBN 0803956622</font><!-- ref --><p style='text&#45;autospace:none'><font face="verdana" size="2">13. Fullerton    R, Kennedy F, Widener S. Lean manufacturing and firm performance: The incremental    contribution of lean management accounting practices. Journal of Operations    Management. 2014;(5).     ISSN 0272&#45;6963.</font></p>     <!-- ref --><p style='text&#45;autospace:none'><font face="verdana" size="2">14. Serrano GL,    Ortiz NR. Una revisi&oacute;n de los modelos de mejoramiento de procesos con    enfoque en el redise&ntilde;o. Estudios Gerenciales. 2012;28(125):13&#150;22.        ISSN 0123&#45;5923.</font></p>     <!-- ref --><p style='text&#45;autospace:none'><font face="verdana" size="2">15. Heras I,    Marimon F, Casades&uacute;s M. Impacto competitivo de las herramientas para    la gesti&oacute;n de la calidad. Cuadernos de Econom&iacute;a y Direcci&oacute;n    de la Empresa. 2009;12(41):7&#45;35.     ISSN 1138&#45;5758.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p style='text&#45;autospace:none'>&nbsp;</p>     <p style='text&#45;autospace:none'>&nbsp;</p>     <p style='text&#45;autospace:none'>&nbsp;</p>  	     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recibido: 13 de enero del 2014.    <br>   Aprobado: 27 de agosto del 2014.</font></p>  	    <p align="right" style='text&#45;align:right'><font face="verdana" size="2"><b>&nbsp;</b></font></p>  	     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Natalia Marmolejo</i>. Colfactory    S.A, Cali, Colombia. correo electr&oacute;nico: <a href="mailto:nata_075@hotmail.com">nata_075@hotmail.com</a></font></p> <hr align="left" size="1" width="33%"> <font face="verdana" size="2"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">&#91;1&#93;</a>  P&eacute;rez F.de Velazco,&nbsp; J. A. (2010)&nbsp; Gesti&oacute;n por procesos.  Cuarta edici&oacute;n. Madrid:&nbsp; Esic</font><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">&#91;2&#93;</a>    5&acute;S es el nombre de una herramienta b&aacute;sica de la mejora de la calidad    conocida con ese nombre&nbsp; pues &nbsp;se identifica con&nbsp; la primera    letra del nombre que en japon&eacute;s designa cada una de sus cinco etapas.</font></p>  	     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">&#91;3&#93;</a>    Evans, J. R.&nbsp; y Lindsay, W. M.&nbsp; (2008). Administraci&oacute;n y control    de la calidad.&nbsp; 7&ordf; edici&oacute;n.&nbsp; M&eacute;xico:&nbsp; Cengage    learning editor, p.663</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">&#91;4&#93;</a>    SHAW, A.E. , <i>Introducci&oacute;n al estudio del trabajo</i>, Cuarta edici&oacute;n,    Ginebra, Oficina Internacional del trabajo, 1996.</font></p>  	     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>      ]]></body><back>
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