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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Efectos del petróleo crudo cubano sobre los procesos de lixiviación, sedimentación y destilación en nicaro]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Effects of cuban crude oil on the process of leach, sedimentation and distillation in Nicaro]]></article-title>
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<institution><![CDATA[,Centro de Investigaciones del Níquel, CEDINIQ  ]]></institution>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The effect of the use of Cuban crude in the process of leaching, sedimentation and distillation of the processed minerals at René Ramos Latour Company was evaluated. Two periods of tests were performed; one when oil was introduced into the furnace by spear and the other when it was introduced by spear and chamber. The results demonstrated the feasibility of using the Cuban crude in reduction and leaching process of mineral by the use of spear and chamber as well. Nickel and cobalt extractions achieved by stepwise exceed values found in the related literature. Deposition of mineral was good reaching values of 1,736 -1,745 Kg / m³ at the bottom of the sedimentation stage leach and 1,774 -1,807 Kg / m³ in the washing stage. The thickeners were maintained with high clear liquor level throughout the test with values between 28,0 -30,0 ppm. The sedimentation rate achieved low values both in the first and in the second leaching stage. Sedimentation unit area was 0,23 m² / T day, so that no sedimentation problems were presented. It was observed an increase in the sulfur content up to values of 6,52 g / L for a nickel content of 12,0g / L, which caused that the dissolved nickel in downloading stills were of 0,392 g / L and 2,58 g / L of ammonia. The sulfur content in the nickel carbonate was increased up to 6,30 %, which is 2,5% higher than conventional.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="right"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>ART&Iacute;CULO    ORIGINAL</b></font></p>     <p align="right">&nbsp;</p>     <p align="left"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4"><b>Efectos    del petr&oacute;leo crudo cubano sobre los procesos de lixiviaci&oacute;n, sedimentaci&oacute;n    y destilaci&oacute;n en nicaro</b></font></p>     <p align="left">&nbsp;</p>     <p align="left"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><b>Effects    of cuban crude oil on the process of leach, sedimentation and distillation in    Nicaro</b></font></p>     <p align="left">&nbsp;</p>     <p align="left">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Ing.    Mar&iacute;a Elena Maga&ntilde;a-Haynes, Ing. Crisp&iacute;n S&aacute;nchez-Guill&eacute;n</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Centro    de Investigaciones del N&iacute;quel, CEDINIQ, Moa, Holgu&iacute;n, Cuba.</font>    <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><a href="mailto:mmagana@sn.moa.minbas.cu">mmagana@sn.moa.minbas.cu</a></font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;</p> <hr>     <p align="left"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>RESUMEN</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Se    eval&uacute;a el efecto de la utilizaci&oacute;n de crudo cubano en el proceso    de lixiviaci&oacute;n, sedimentaci&oacute;n y destilaci&oacute;n de los minerales    procesados en la Empresa Ren&eacute; Ramos Latour de Nicaro. Se realizaron dos    per&iacute;odos de pruebas, uno cuando el crudo se introdujo en los hornos por    lanza y el otro cuando se introdujo por lanza y por c&aacute;mara. Los resultados    evidenciaron la factibilidad de utilizar el crudo cubano en el proceso de reducci&oacute;n    - lixiviaci&oacute;n del mineral tanto por lanza como por c&aacute;maras. Las    extracciones de n&iacute;quel alcanzadas por etapas superan los valores planteados    en la literatura, tambi&eacute;n as&iacute; las de cobalto. La sedimentaci&oacute;n    del mineral fue buena alcanzando valores de 1,736 -1,745 kg/m<sup>3</sup> en el fondo de    los sedimentadores de lixiviaci&oacute;n y 1,774 -1,807 kg/m<sup>3</sup> en los de lavado.    Los sedimentadores se mantuvieron con alto nivel de licor claro durante toda    la prueba con valores entre 28,0 - 30,0 ppm. La velocidad de sedimentaci&oacute;n    logr&oacute; valores bajos tanto en la primera como en la segunda etapa de lixiviaci&oacute;n.    El &aacute;rea unitaria de sedimentaci&oacute;n fue de 0,23 m<sup>2</sup>/t d&iacute;a,    por lo que no se presentaron problemas de sedimentaci&oacute;n. Se pudo apreciar    un incremento del contenido de azufre hasta valores de 6,52 g/L para un contenido    de n&iacute;quel de 12,0 g/L, lo que provoc&oacute; que el n&iacute;quel disuelto    en la descarga de los alambiques fuera de 0,392 g/L y el amoniaco de 2,58 g/L.    El contenido de azufre en el carbonato de n&iacute;quel se increment&oacute;    hasta 6,30%, el cual es 2,5 % superior al tradicional.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Palabras    claves: </b>crudo cubano, licor producto, extracciones de n&iacute;quel, n&iacute;quel    disuelto, carbonato de n&iacute;quel.</font></p> <hr>     <p align="left"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>ABSTRACT</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">The    effect of the use of Cuban crude in the process of leaching, sedimentation and    distillation of the processed minerals at Ren&eacute; Ramos Latour Company was    evaluated. Two periods of tests were performed; one when oil was introduced    into the furnace by spear and the other when it was introduced by spear and    chamber. The results demonstrated the feasibility of using the Cuban crude in    reduction and leaching process of mineral by the use of spear and chamber as    well. Nickel and cobalt extractions achieved by stepwise exceed values found    in the related literature. Deposition of mineral was good reaching values of    1,736 -1,745 Kg / m<sup>3</sup> at the bottom of the sedimentation stage leach and 1,774    -1,807 Kg / m<sup>3</sup> in the washing stage. The thickeners were maintained with high    clear liquor level throughout the test with values between 28,0 -30,0 ppm. The    sedimentation rate achieved low values both in the first and in the second leaching    stage. Sedimentation unit area was 0,23 m<sup>2</sup> / T day, so that no sedimentation    problems were presented. It was observed an increase in the sulfur content up    to values of 6,52 g / L for a nickel content of 12,0g / L, which caused that    the dissolved nickel in downloading stills were of 0,392 g / L and 2,58 g /    L of ammonia. The sulfur content in the nickel carbonate was increased up to    6,30 %, which is 2,5% higher than conventional.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Keywords:    </b>cuban Crude, liquor product, nickel extractions, nickel dissolved, nickel    carbonate.</font></p> <hr>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p align="left"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">El    incremento sostenido del precio del petr&oacute;leo regular, as&iacute; como    los incrementos de las producciones de petr&oacute;leo cubano, permitieron una    disminuci&oacute;n apreciable de los costos en la industria del n&iacute;quel    al utilizarse como combustible.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Como    primera v&iacute;a para la sustituci&oacute;n del petr&oacute;leo regular por    el cubano, se recomienda su utilizaci&oacute;n como aditivo en la reducci&oacute;n    de los minerales later&iacute;ticos, pero tambi&eacute;n se puede estudiar su    aplicaci&oacute;n como combustible en las c&aacute;maras de reducci&oacute;n    de los hornos.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">En    la industria del n&iacute;quel se han desarrollado numerosos trabajos donde    se describe el uso de petr&oacute;leo regular como aditivo. En el an&aacute;lisis    de la evoluci&oacute;n hist&oacute;rica en Cuba de la sustituci&oacute;n del    gas de carb&oacute;n antracita como reductor por petr&oacute;leo a&ntilde;adido    directamente al mineral (aditivo) en el proceso de reducci&oacute;n de la tecnolog&iacute;a    carbonato amoniacal [1] se explican los distintos m&eacute;todos de adici&oacute;n    que se han empleado as&iacute; como sus ventajas y desventajas. En trabajos    realizados en los hornos de la empresa Ren&eacute; Ramos Latour y a escala de    banco [4] se han alcanzado muy buenos resultados en cuento a la extracci&oacute;n    de n&iacute;quel y cobalto evaluando la utilizaci&oacute;n del petr&oacute;leo    como aditivo en los hornos de reducci&oacute;n del mineral later&iacute;tico,    utilizando lanzas automatizadas, tambi&eacute;n se han realizado estudios de    la utilizaci&oacute;n del petr&oacute;leo cubano como aditivo en pruebas a escala    de banco con minerales de los yacimientos de Pinares de Mayar&iacute; y Camariocas    Este, mostrando muy buenos resultados en el proceso de reducci&oacute;n -lixiviaci&oacute;n    de los minerales, pero en ninguno de estos trabajos se describe el efecto que    ocasiona el alto contenido de azufre en el petr&oacute;leo cubano en el proceso    de destilaci&oacute;n de los licores que se obtienen producto de la lixiviaci&oacute;n    de estos minerales.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">El    presente trabajo tiene como objetivo desarrollar un estudio a nivel piloto para    conocer el comportamiento en el proceso de lixiviaci&oacute;n - sedimentaci&oacute;n    y destilaci&oacute;n de los minerales de Pinares de Mayar&iacute; cuando se    utilice petr&oacute;leo crudo cubano para poder tomar las medidas que permitan    mitigar su efecto en el proceso de destilaci&oacute;n del licor producto.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b><font size="3">MATERIALES    Y M&Eacute;TODOS</font></b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">La    prueba se llev&oacute; a cabo en la secci&oacute;n de lixiviaci&oacute;n de    la planta piloto de Nicaro, con los par&aacute;metros tradicionales de operaci&oacute;n    usados en la misma, cuyo esquema simula al de la industria [2,3] procesando    mineral procedente del enfriador 11 (horno 21) de la planta metal&uacute;rgica.    La pulpa alimentada se forma en un tanque de contacto situado en la descarga    del enfriador, al cual le llega mineral reducido en la cantidad correspondiente    para ajustar la densidad a 1,140 - 1,160 Kg/m<sup>3</sup>, enviando luego esta    pulpa a la secci&oacute;n de lixiviaci&oacute;n por medio de una bomba.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Las    condiciones de operaci&oacute;n de la secci&oacute;n de lixiviaci&oacute;n fueron    las siguientes:</font></p> <ul>       <li><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Alimentaci&oacute;n      de 3,8 -4,0 kg / min.</font></li>       <li><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Perfil de amon&iacute;aco      de 80,0 - 85,0 g/L en la pen&uacute;ltima etapa de lavado para lograr 60,0      - 62,0 g/L en la primera etapa de lixiviaci&oacute;n.</font></li>       ]]></body>
<body><![CDATA[<li><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">N&iacute;quel      en el licor producto de 9,0 - 9,5 g/L en primera etapa de lixiviaci&oacute;n.</font></li>       <li><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Densidad en      el fondo de los sedimentadores de lixiviaci&oacute;n de 1,700 - 1,750 kg/m<sup>3</sup>      y los de lavado 1,800 -1,850 kg/m<sup>3</sup>.</font></li>       <li><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Para esta alimentaci&oacute;n      el &aacute;rea unitaria es 0,85 m<sup>2</sup>.d&iacute;a / t, semejante a la de la planta      nueva de lixiviaci&oacute;n.</font></li>     </ul>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">La    prueba en lixiviaci&oacute;n se dividi&oacute; en dos per&iacute;odos de trabajo,    para la evaluaci&oacute;n de los resultados de n&iacute;quel lixiviado, sedimentaci&oacute;n    y contenido de azufre en el licor producto:</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Per&iacute;odo    I. Introducci&oacute;n de crudo por lanza</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Per&iacute;odo    II. Introducci&oacute;n de crudo por lanza y c&aacute;mara</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Durante    el desarrollo de las pruebas, se tomaron muestras del mineral procesado por    el horno 21, y del licor producto que se utiliz&oacute; en ambos periodos de    prueba. Tambi&eacute;n se muestre&oacute; el reboso y el fondo de los sedimentadores    para conocer el contenido de Ni, Co, Fe, NH<sub>3</sub> y para calcular la extracci&oacute;n    de n&iacute;quel y cobalto.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Se    hicieron determinaciones de densidad a las pulpas del fondo de los sedimentadores    de las etapas de lixiviaci&oacute;n y las de lavado, para ello se tom&oacute;    un litro de pulpa del fondo de los mismos.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Se    determin&oacute; la velocidad de sedimentaci&oacute;n de las pulpas de la 1ra    y segunda etapas de lixiviaci&oacute;n antes y despu&eacute;s de los electroimanes,    para lo que se tomaron muestras de las pulpas que entran a los turboaereadores    de estas etapas en volumen de 1 litro. Estas muestras luego que se le determin&oacute;    la velocidad de sedimentaci&oacute;n se pasaban a trav&eacute;s de un electroim&aacute;n    en el laboratorio que simula los existentes en la planta y se volvi&oacute;    a determinar la velocidad de sedimentaci&oacute;n procedimiento que se hace    para conocer la influencia del campo magn&eacute;tico en este par&aacute;metro.    A continuaci&oacute;n estas muestras se dejaban en reposo durante 24 horas al    cabo de las cuales se les extra&iacute;an el licor y se pesaba el s&oacute;lido,    determin&aacute;ndose la m&aacute;xima densidad que pod&iacute;an alcanzar estas    pulpas en este tiempo.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Se    hicieron determinaciones del nivel de s&oacute;lido dentro de los sedimentadores    para lo que se tom&oacute; muestra de pulpa a diferentes alturas, utilizando    una vara aforada con un pomo situado al final de la misma ( ver <a href="#f0105115">fig.    1</a>). La vara se introduc&iacute;a con el pomo tapado, el tap&oacute;n iba    atado a un cordel, cuando se llegaba al nivel deseado, se halaba el cordel y    el pomo se llenaba, esto permiti&oacute; conocer hasta que altura se encontraba    el nivel de s&oacute;lido dentro de los sedimentadores, y adem&aacute;s la posibilidad    de tomar decisiones en caso de que el nivel de s&oacute;lidos se incremente.</font></p>     <p align="center"><a name="f0105115"></a><img src="/img/revistas/rtq/v35n1/f0105115.jpg"></p>     
<p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Con    el licor producto obtenido durante el proceso de lixiviaci&oacute;n del mineral    se realizaron pruebas de destilaci&oacute;n en la torre de Planta Piloto. La    operaci&oacute;n que se estableci&oacute; para la destilaci&oacute;n de los    licores fue similar a la planta de recuperaci&oacute;n de amon&iacute;aco de    la industria, con amon&iacute;aco en el 5to anillo entre 7,0 - 12,0 g/L, para    lograr en la descarga entre 1,5 - 2,2 g/L.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Durante    el proceso de destilaci&oacute;n se muestre&oacute; el 5to anillo y la descarga    de la torre de destilaci&oacute;n para conocer el contenido de Ni, NH<sub>3</sub>,    Ni disuelto y S. Tambi&eacute;n se tomaron muestras del carbonato de n&iacute;quel    obtenido para conocer su composici&oacute;n en cuento a los elementos Ni, Co,    S, CO2.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><b>RESULTADOS    Y DISCUSI&Oacute;N</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">La    alimentaci&oacute;n de mineral al sistema de lixiviaci&oacute;n de la planta    piloto de Nicaro se comport&oacute; de manera estable en ambos per&iacute;odos    de trabajo, siendo de 3,8 kg/min como promedio.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">El    mineral procesado por el horno 21 durante el per&iacute;odo de prueba present&oacute;    una gran inestabilidad en los contenidos de los elementos fundamentales, siendo    los contenidos promedios para el n&iacute;quel 1,06%, para el cobalto de 0,084    % y para el hierro de 36,6%.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">El    comportamiento del mineral en la lixiviaci&oacute;n fue muy similar en ambos    per&iacute;odos, a pesar de las variaciones en sus contenidos, y procesarse    la mayor parte del tiempo un mineral de bajo contenido de n&iacute;quel y de    hierro.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">El    licor producto alcanz&oacute; los valores de n&iacute;quel que se establecieron    para la realizaci&oacute;n de las pruebas en ambos per&iacute;odos de trabajo    con valores de 9,82 y 9,76 g/L, respectivamente, como promedio, muy parecidos    a los de la planta metal&uacute;rgica.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">La    concentraci&oacute;n de amoniaco por etapas se comport&oacute; seg&uacute;n    se muestra en la <a href="#f0205115">figura 2</a>, que a continuaci&oacute;n    se muestra.</font></p>     <p align="center"><a name="f0205115"></a><img src="/img/revistas/rtq/v35n1/f0205115.jpg"></p>     
<p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Se    aprecia que el perfil de amon&iacute;aco decreciente, desde la pen&uacute;ltima    etapa de lavado, se cumpli&oacute; sin dificultad durante todo el desarrollo    de la prueba, siendo muy similar en ambos per&iacute;odos.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">La    concentraci&oacute;n de amon&iacute;aco en el licor producto en planta metal&uacute;rgica    fue baja durante los d&iacute;as correspondientes al segundo per&iacute;odo    de prueba, con una media de 53,6 g/L. En el primer per&iacute;odo fue un poco    superior, con un promedio de 57,9 g/L.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Para    las condiciones del licor producto obtenido en la planta piloto, el contenido    de azufre en el per&iacute;odo con crudo en lanza fue de 4,46 g/L como promedio,    increment&aacute;ndose hasta 5,36 g/L durante el procesamiento del mineral del    horno 21 completamente con crudo.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Durante    el &uacute;ltimo per&iacute;odo de prueba, en que se increment&oacute; la concentraci&oacute;n    de n&iacute;quel en el licor producto hasta valores de 11 - 12 g/L, el contenido    de azufre aument&oacute; hasta 6,59 g/L.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">El    contenido de azufre en el petr&oacute;leo crudo con que se trabaj&oacute; fue    de 6,32 y 6,55 % por per&iacute;odo de prueba.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">En    la <a href="#t0105115">tabla 1</a> aparece de forma resumida el comportamiento    del azufre en la lixiviaci&oacute;n:</font></p>     <p align="center"><a name="t0105115"></a><img src="/img/revistas/rtq/v35n1/t0105115.jpg"></p>     
<p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Se    observa un incremento del contenido de azufre con la introducci&oacute;n del    petr&oacute;leo crudo llegando a valores de 0,76% cuando se adiciona crudo por    lanza solamente, subiendo a 0,80 % cuando se adiciona por lanza y por c&aacute;mara.    Tambi&eacute;n se puede apreciar que durante el proceso de lixiviaci&oacute;n    pr&aacute;cticamente todo el azufre se lixivia, quedando un azufre remanente    en la cola del &uacute;ltimo tanque de lavado de 0,16%.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">El    sistema de lixiviaci&oacute;n trabaj&oacute; relativamente fr&iacute;o, con    temperaturas en el tanque de contacto entre 35,0 - 41,0 &ordm; C. El contenido    de magnesio en el licor fue de 0,10 g/L (0,14 g/L como MgO) como promedio en    los dos per&iacute;odos analizados.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Durante    el desarrollo de toda la prueba se evidenci&oacute; una buena distribuci&oacute;n    del aire por etapas, siendo este superior en el segundo per&iacute;odo de prueba,    lo que favoreci&oacute; las extracciones de n&iacute;quel y cobalto que se lograron.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">La    densidad de entrada a lixiviaci&oacute;n se comport&oacute; establemente en    ambos per&iacute;odos (promedio 1,149 y 1,150 kg/m<sup>3</sup>) y muy similares a las obtenidas    cuando no se utiliza petr&oacute;leo cubano en el proceso de reducci&oacute;n.    En el fondo de los sedimentadores fue tambi&eacute;n estable, siendo en los    de lixiviaci&oacute;n de 1,736 kg/m<sup>3</sup> como promedio en el primer per&iacute;odo,    mientras que en los de lavado fue de 1,774 kg/m<sup>3</sup>. En la segunda parte de la    prueba fue de 1,745 kg/m<sup>3</sup> en lixiviaci&oacute;n y 1,807 kg/m<sup>3</sup> en lavado. Se    aprecia un ligero incremento de las mismas en el segundo per&iacute;odo que    puede ser resultado del manejo de la operaci&oacute;n.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">La    m&aacute;xima densidad que pueden alcanzar las pulpas de primera y segunda etapas    de lixiviaci&oacute;n, para todo el per&iacute;odo de prueba alcanz&oacute;    valores m&aacute;ximos de hasta 1,840 kg/m<sup>3</sup>.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Por    el resultado de las mediciones de los transversos se pudo evidenciar que el    nivel de s&oacute;lidos dentro de los sedimentadores se mantuvo siempre dentro    de los par&aacute;metros establecidos con valores que oscilaron entre 28,0 y    30,0 ppm.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">La    extracci&oacute;n de n&iacute;quel y cobalto por etapas se resume en la <a href="/img/revistas/rtq/v35n1/t0205115.jpg">tabla    2</a>.</font></p>     
<p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Las    extracciones de n&iacute;quel obtenidas fueron altas con respecto a las que    se han logrado en etapas cuando no se adiciona petr&oacute;leo cubano apreci&aacute;ndose    un incremento de las mismas en todas las etapas en el segundo per&iacute;odo,    pero que coincide esto con un incremento en el consumo de aire y con un ligero    mejoramiento en las caracter&iacute;sticas del mineral alimentado, en cuanto    a n&iacute;quel y a hierro se refiere.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Las    extracciones de cobalto tambi&eacute;n fueron buenas, aunque se apreci&oacute;    una disminuci&oacute;n de las mismas en los &uacute;ltimos d&iacute;as de prueba,    lo que se puede atribuir a la disminuci&oacute;n que se evidenci&oacute; en    el contenido de cobalto en el mineral alimentado en esos d&iacute;as.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Estos    resultados permiten aseverar que la utilizaci&oacute;n del crudo cubano no afecta    las extracciones de n&iacute;quel y cobalto en el proceso de lixiviaci&oacute;n    carbonato amoniacal.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Los    valores de velocidad de sedimentaci&oacute;n obtenidos fueron bajos, y con muy    poca diferencia antes y despu&eacute;s del electroim&aacute;n, siendo como promedio    de 0,81 m<sup>2</sup>/h, en la primera etapa de lixiviaci&oacute;n, y 0,33 m<sup>2</sup>/h en la segunda    etapa de lixiviaci&oacute;n; mientras que, durante el segundo per&iacute;odo    de prueba, estos valores disminuyeron hasta 0,76 m<sup>2</sup>/h y 0,30 m<sup>2</sup>/h, en primera    y segunda etapas de lixiviaci&oacute;n, respectivamente. No se presentaron rebosos    sucios, manteni&eacute;ndose bajo los niveles de s&oacute;lidos en suspensi&oacute;n.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Influencia    de la utilizaci&oacute;n de crudo en la destilaci&oacute;n</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Con    el licor producto obtenido en la lixiviaci&oacute;n del mineral se realizaron    pruebas de destilaci&oacute;n en la torre de Planta Piloto. La operaci&oacute;n    que se estableci&oacute; para la destilaci&oacute;n de los licores fue similar    a la de la planta de recuperaci&oacute;n de amon&iacute;aco, con contenidos    de amon&iacute;aco en el 5to anillo entre 7,0 - 12,0 g/L, para lograr obtener    en la descarga valores entre 1,5 - 2,2 g/L.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Los    resultados obtenidos mostraron un incremento de los valores del n&iacute;quel    comparados con los alcanzados en la planta metal&uacute;rgica, para una operaci&oacute;n    semejante en cuanto a amon&iacute;aco total en la descarga. Tambi&eacute;n se    apreci&oacute; un incremento del contenido de azufre en el carbonato, aproximadamente    un 2,5 % superior al valor tradicional, mientras el CO2 se mantuvo estable.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Estos    resultados en la destilaci&oacute;n, demuestran que se debe trabajar en buscar    las soluciones pertinentes que permitan disminuir el contenido de n&iacute;quel    disuelto en los efluentes de la destilaci&oacute;n, si se va a trabajar con    crudo cubano.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><b>CONCLUSIONES</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">1.    El contenido de azufre en el licor, producto de la lixiviaci&oacute;n se incrementa    hasta valores de 6.52 g/L con la utilizaci&oacute;n del petr&oacute;leo cubano    por lanza y por c&aacute;maras.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">2.    La utilizaci&oacute;n del petr&oacute;leo cubano no afecta las extracciones    de n&iacute;quel y cobalto durante el proceso de lixiviaci&oacute;n.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">3.    La utilizaci&oacute;n de petr&oacute;leo cubano incrementa el contenido de azufre    en el licor producto, lo que hace que se incremente el contenido de n&iacute;quel    disuelto y el de amon&iacute;aco en el efluente de la destilaci&oacute;n.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">4.    El contenido de azufre del carbonato de n&iacute;quel que se obtiene producto    de la destilaci&oacute;n cuando se utiliza petr&oacute;leo cubano se incrementa    en 2.5%.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><b>BIBLIOGRAF&Iacute;A</b></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">1.    Alepuz- Llanzana, H. &quot;Rese&ntilde;a hist&oacute;rica de la sustituci&oacute;n    del gas de carb&oacute;n antracita como reductor por petr&oacute;leo a&ntilde;adido    directamente al mineral&quot;. Tecnolog&iacute;a Qu&iacute;mica.2009, Edici&oacute;n    especial, p. 22 -30.    </font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">2.    Beregovski, B.; Kitiakovski B. Metalurgia del cobre y del n&iacute;quel. Mosc&uacute;:    Editorial MIR, 1976. 518p.    </font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">3.    Urgell&eacute;s, J.; Terrero E. Proceso industrial metal&uacute;rgico de Nicaro.    Habana: Editorial pueblo y educaci&oacute;n, 1983. 43p.    </font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">4.    Tav&iacute;o Gonz&aacute;lez Georgina. Evaluaci&oacute;n de la adici&oacute;n    de petr&oacute;leo utilizando lanzas automatizadas. Informe in&eacute;dito.    CEDINIQ.25p.1988.    </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">5.    Tav&iacute;o Gonz&aacute;lez Georgina. Procesamiento en el horno selas de los    minerales del Yacimiento de Camariocas. Informe in&eacute;dito. CEDINIQ. 27p.1995.    </font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">R</font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">ecibido:    Diciembre 2013    <br>   Aprobado: Mayo 2014</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><i>Ing.    Mar&iacute;a Elena Maga&ntilde;a-Haynes</i>.Centro de Investigaciones del N&iacute;quel,    CEDINIQ, Moa, Holgu&iacute;n, Cuba.</font> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><a href="mailto:mmagana@sn.moa.minbas.cu">mmagana@sn.moa.minbas.cu</a></font>  </p>      ]]></body><back>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Reseña histórica de la sustitución del gas de carbón antracita como reductor por petróleo añadido directamente al mineral]]></article-title>
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