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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Evaluación de la adición de licor con alto contenido de Amoniaco y Dióxido de Carbono en el alambique 208 de la Empresa Comandante Che Guevara]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Evaluation of the Addition liquor with high ammonia and Carbon Dioxide content in the still 208 of the &#8220;Comandante Che Guevara&#8221; industry (ECG)]]></article-title>
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<institution><![CDATA[,Centro de investigaciones del níquel  ]]></institution>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Adding fresh liquor through the 5th ring in still 208 of distilling liquor product (liquor obtained as a result of ammonium carbonate leaching of lateritic ore) in the &#8220;Comandante Che Guevara&#8221; industry, were evaluated with the objective of reducing the dissolved nickel content of the effluent there from, as well as to improve the characteristics of the nickel carbonate which is delivered to the calcinations process. For the development of the survey, the same methodology used in 2001 for the test was applied. The results showed that by adding fresh liquor, it is possible to reduce the dissolved nickel content at the exit of the distillation column, so that the need for precipitation is minimized, thereby reducing the consumption of reagents and the and the cost for their acquisition. It was possible to corroborate the relationship between the content of NH3 at the discharge and the nickel dissolved therein appreciating that to achieve these results it is necessary to maintain the ammonia in the discharge between 1,0-1,8 g/L. The carbonate obtained in the column where liquor is added with high CO2 and NH3 reached high values of this last element in its composition and to the extent that increased sulphur content decreased. It was also seen an increase in the size of the coarse carbonates particles, which will influence in a decrease of energy consumption.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[licor con alto contenido de NH3 y CO2 (licor fresco)]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[ <p align="right"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>ARTICULO    ORIGINAL</b></font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="left"><font size="4"><strong><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Evaluaci&oacute;n  de la adici&oacute;n de licor con alto contenido de Amoniaco y Di&oacute;xido de Carbono en  el alambique 208 de la Empresa Comandante Che Guevara</font></strong></font></p>     <p align="left">&nbsp;</p>     <p align="left"><strong><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Evaluation of the Addition liquor with high ammonia and Carbon Dioxide content in the still 208 of the &ldquo;Comandante Che Guevara&rdquo; industry (ECG)</font></strong></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Mar&iacute;a Elena  Maga&ntilde;a Haynes</strong></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Centro de  investigaciones del n&iacute;quel, Moa, Holgu&iacute;n, Cuba. <a href="mailto:mmagana@sn.moa.minem.cu">mmagana@sn.moa.minem.cu</a></font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;</p> <hr>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>RESUMEN</strong></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se  evalu&oacute; en una columna de destilaci&oacute;n del licor que se obtiene como resultado  del proceso de lixiviaci&oacute;n (licor producto) de la Empresa Comandante  Che Guevara (ECG), la adici&oacute;n de licor con alto contenido de NH<sub>3</sub> y  CO<sub>2</sub> (licor fresco) por el 5<sup>to</sup> anillo de la columna 208, con  el objetivo de disminuir el contenido de n&iacute;quel disuelto en la descarga de la&nbsp; misma, as&iacute; como lograr mejorar las  caracter&iacute;sticas del carbonato de n&iacute;quel que se env&iacute;a al proceso de calcinaci&oacute;n.  Para el desarrollo del trabajo se sigui&oacute; la metodolog&iacute;a utilizada en las  pruebas desarrolladas en 2001 en la   ECG. Los resultados evidenciaron que con la adici&oacute;n de licor  fresco, es posible disminuir el contenido de n&iacute;quel disuelto a la salida de la columna  de destilaci&oacute;n con lo que se minimiza la necesidad de la precipitaci&oacute;n,  disminuyendo as&iacute; el consumo del reactivo que se utiliza con este fin y tambi&eacute;n  el gasto en su adquisici&oacute;n. Fue posible  corroborar&nbsp; la relaci&oacute;n que existe entre  el contenido de NH<sub>3</sub> en la descarga y el contenido de n&iacute;quel disuelto  en la misma, apreci&aacute;ndose que&nbsp;  para lograr estos resultados es necesario mantener el amoniaco en la descarga  entre 1,0 -1,8 g/L.&nbsp; El carbonato que se obtuvo en la columna  donde se adicion&oacute; licor con alto contenido de NH<sub>3</sub> y CO<sub>2</sub> alcanz&oacute;  altos valores de este &uacute;ltimo elemento en su composici&oacute;n y en la medida que se  increment&oacute; el mismo, disminuy&oacute; el contenido de azufre. Tambi&eacute;n se pudo apreciar  un incremento del tama&ntilde;o de las part&iacute;culas gruesas en el&nbsp; carbonato, lo que va influir en una  disminuci&oacute;n en el consumo de energ&iacute;a.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Palabra  claves</strong>: licor con alto contenido de NH<sub>3</sub> y  CO<sub>2</sub> (licor fresco), n&iacute;quel disuelto, carbonato de n&iacute;quel.</font></p> <hr>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>ABSTRACT</strong></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Adding  fresh liquor through  the 5th ring in still 208 of distilling  liquor product (liquor obtained as a result of ammonium carbonate leaching of&nbsp; lateritic ore) in the &ldquo;Comandante&nbsp; Che Guevara&rdquo; industry, were evaluated with the objective of&nbsp; reducing the dissolved nickel content of the effluent there  from, as well as to improve the characteristics of the nickel carbonate which  is delivered to the calcinations process. For the development of the survey,  the same methodology used in 2001 for the test was applied. The results showed  that by adding&nbsp; fresh liquor, it is  possible to reduce the dissolved nickel content at the exit of the distillation  column, so that the need for precipitation is minimized, thereby reducing the  consumption of&nbsp; reagents and the&nbsp; and the cost for their&nbsp; acquisition. It was possible to corroborate  the relationship between the content of&nbsp;  NH<sub>3</sub>&nbsp; at the discharge  and the nickel dissolved therein appreciating&nbsp;  that to achieve these results it is necessary to maintain the ammonia in  the discharge between 1,0-1,8 g/L. The carbonate obtained in the column where  liquor is added with high CO<sub>2</sub> and NH<sub>3</sub> reached high values  of this last element in its composition and to the extent that increased  sulphur content decreased. It was also seen an increase in the size of the  coarse carbonates particles, which will influence in a decrease of energy  consumption.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Keywords</strong>: liquor with high content NH<sub>3</sub> and CO<sub>2</sub> (fresh  liquor),&nbsp; disolved nickel, nickel  carbonate.</font></p> <hr>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p align="left"><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>INTRODUCCION</strong></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El incremento de las p&eacute;rdidas del n&iacute;quel  disuelto que se ha producido en los &uacute;ltimos a&ntilde;os durante el proceso de  destilaci&oacute;n del amoniaco en las industrias del n&iacute;quel con el proceso Caron  [1,12] est&aacute; asociado al aumento del contenido de azufre en el licor producto,  producido por el empleo de petr&oacute;leo con altos contenidos de este elemento [4],  [5]. Al reaccionar las sales de amonio con los hidr&oacute;xidos de n&iacute;quel [5 ,10], se  forma la sal correspondiente y se desprende NH<sub>3</sub> como se ilustra en  la reacci&oacute;n (1).</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">(NH<sub>4</sub>)2  SO<sub>4</sub> + Ni(OH)<sub>2</sub> ---- NiSO<sub>4</sub>+2NH<sub>3</sub>+2 H<sub>2</sub>O&nbsp;&nbsp; (1)</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Ante esta situaci&oacute;n, en la industria del  n&iacute;quel en Cuba, se han propuesto dis&Iacute;miles variantes con el objetivo de  disminuir las p&eacute;rdidas de n&iacute;quel disuelto en los efluentes de la destilaci&oacute;n,  pero hasta la actualidad ninguna se ha mantenido aplicada por diferentes razones.  Dentro de estas variantes se encuentra la adici&oacute;n de agentes alcalinos al licor  que se obtiene como resultado del proceso de lixiviaci&oacute;n de los minerales later&iacute;ticos  (licor producto) fundamentalmente el carbonato de sodio [8], las que fueron  abandonadas por razones de &iacute;ndole econ&oacute;mica.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En trabajo realizado en 1956 [11], se prob&oacute;  un m&eacute;todo para lograrlo con la adici&oacute;n de CO<sub>2</sub> al licor producto, lo  que mejorar&iacute;a tambi&eacute;n la calidad del carbonato b&aacute;sico de n&iacute;quel. Los trabajos  experimentales se hicieron en la Planta Piloto de Nicaro y estuvieron dirigidos  fundamentalmente a obtener un, Carbonato B&aacute;sico de N&iacute;quel (CBN) con m&aacute;s  proporci&oacute;n de carbonato que lo hiciera m&aacute;s cristalino para as&iacute; mejorar la  humedad de la torta filtrada. La operaci&oacute;n resultaba complicada y lo que era  peor, muy costoso, por lo que abandonaron el proyecto.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En la Empresa Ernesto  Che Guevara se trat&oacute; de conseguir la carbonataci&oacute;n del licor producto mediante  dos operaciones diferentes seg&uacute;n refiere [6]: La primera por adici&oacute;n de CO<sub>3</sub>Na<sub>2</sub>  al licor producto y la segunda por inyecci&oacute;n de CO<sub>2</sub> directamente al  alambique. En ninguno de los dos casos se logr&oacute; la carbonataci&oacute;n. En el primero  porque esta sal es muy estable y no deja CO<sub>2</sub> libre que pueda  combinarse con el n&iacute;quel durante la precipitaci&oacute;n, a no ser que haya SO<sub>4</sub><sup>-2</sup>  presente, en cuyo caso ocurre la carbonataci&oacute;n del n&iacute;quel que est&aacute; en  equilibrio con el radical, form&aacute;ndose el sulfato de sodio correspondiente. Estos  son los mecanismos de disminuci&oacute;n del n&iacute;quel disuelto por adici&oacute;n de CO<sub>3</sub>Na<sub>2</sub>.  En el segundo porque en el alambique concurren todos los factores adversos para  la disoluci&oacute;n de un gas en un l&iacute;quido: alta temperatura y baja presi&oacute;n.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En 2001 se determin&oacute; retomar la  investigaci&oacute;n de la utilizaci&oacute;n de licor con alto NH<sub>3</sub>  y CO<sub>2</sub>  al alambique [6] durante la destilaci&oacute;n del licor producto  en la Empresa   Comandante Che Guevara con muy buenos resultados. Los  trabajos se hicieron primeramente a escala de banco y luego se llevo a la  industria (alambiques de destilaci&oacute;n de licor), el licor fresco se adicion&oacute; por  el 5<sup>to</sup> anillo de las columnas y el flujo a adicionar fue del 10% del  licor alimentado, basado en los resultados obtenidos en las pruebas de banco.  En este trabajo se hace un an&aacute;lisis del diagrama de fases del sistema Ni- NH<sub>3</sub>-  H<sub>2</sub>O- CO<sub>3</sub> representativo del equilibrio en el anillo de  descarga del alambique, el cual fue utilizado para explicar las razones para  proponer una destilaci&oacute;n menos profunda en los alambiques de Nicaro [5] dirigida  a obtener un CBN menos b&aacute;sico, con mejores condiciones de filtraci&oacute;n y  granulaci&oacute;n durante la calcinaci&oacute;n.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El  an&aacute;lisis de este diagrama permiti&oacute; suponer que no solamente se puede obtener un  carbonato de n&iacute;quel menos b&aacute;sico por el control de amoniaco en la destilaci&oacute;n,  sino que variando las condiciones din&aacute;micas del equilibrio, se lograr&aacute; mejor  este objetivo. Estos planteamientos fueron comprobados en la pr&aacute;ctica y  permitieron la operaci&oacute;n con &eacute;xito de los alambiques de la planta nueva de  Nicaro, similares a los de ECG.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La  soluci&oacute;n ser&iacute;a seg&uacute;n se plantea en este informe, poder tener una relaci&oacute;n de NH<sub>3</sub>/CO<sub>2</sub>  m&aacute;s baja hacia el final de la destilaci&oacute;n que permitiera una mayor  concentraci&oacute;n final de este &uacute;ltimo para las mismas concentraciones de amoniaco,  por tanto, favoreciendo la reacci&oacute;n. Esto puede ser conseguido mediante la  adici&oacute;n de licor de alto contenido de CO<sub>2</sub> a la corriente del  alambique. El punto de mezcla no puede ser a la entrada del licor producto, por  cuanto la alta concentraci&oacute;n de amoniaco en este diluir&aacute; la soluci&oacute;n y la  relaci&oacute;n NH<sub>3</sub>/CO<sub>2</sub> ser&aacute; menor que la de la soluci&oacute;n  a&ntilde;adida. Si la inyecci&oacute;n se hace en un punto intermedio del alambique, donde ya  una buena parte del NH<sub>3</sub> &nbsp;ha  sido destilado, esta relaci&oacute;n ser&aacute; mayor.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los  resultados alcanzados en las pruebas desarrolladas a escala de banco utilizando  licores de la ECG,  teniendo en cuenta que las consideraciones antes mencionadas, rindieron &nbsp;resultados importantes y demostraron que la  inyecci&oacute;n de licor de alto contenido de CO<sub>2</sub>, en la destilaci&oacute;n del  licor producto favorece la formaci&oacute;n de un precipitado de mejores cualidades  f&iacute;sicas con un alto contenido de CO<sub>2</sub>, logr&aacute;ndose humedades hasta un  10 % m&aacute;s bajas en la torta filtrada y concentraciones de n&iacute;quel disuelto hasta  50 % menores que en los blancos. Los resultados de la prueba industrial  demostraron que el n&iacute;quel disuelto disminuye establemente hasta 0, 040 g/L e  incluso valores menores, aunque no se consiguieron los niveles de CO<sub>2</sub>  en el CBN obtenidos a nivel de banco, tambi&eacute;n mejor&oacute; considerablemente el  tama&ntilde;o de part&iacute;culas.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Posteriormente  estos estudios fueron abandonados y no se logr&oacute; mantener su aplicaci&oacute;n en las  torres de destilaci&oacute;n de le ECG. Es por ello que en 1985 se estudi&oacute; una  tecnolog&iacute;a [2] que permite precipitar el n&iacute;quel disuelto que se pierde en los  efluentes de la destilaci&oacute;n, como sulfuro con el uso de un agente precipitante,  el cual se aplica en la actualidad en la ECG. De esta forma este n&iacute;quel es recuperado,  pero es necesario se&ntilde;alar que esta operaci&oacute;n requiere del consumo de agentes  precipitantes que con el transcurso de los a&ntilde;os han incrementado su precio y  con el aumento de las p&eacute;rdidas de n&iacute;quel se incrementa tambi&eacute;n su consumo, por  lo que si se logra disminuir la cantidad de n&iacute;quel disuelto que va a la  precipitaci&oacute;n se producir&iacute;a un ahorro considerable del gasto por este concepto,  as&iacute; como por el concepto de la disminuci&oacute;n de las p&eacute;rdidas de amon&iacute;aco.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En  el a&ntilde;o 2006 se realizaron experimentos a escala de banco [9] alimentado a una  miniculumna licor con alto contenido de CO<sub>2</sub> por el 5<sup>to</sup> anillo y se  obtuvo que en la medida que se increment&oacute; el CO<sub>2</sub> en el carbonato,  disminuy&oacute; el contenido de azufre de 4,4 % a 2,4 %, increment&aacute;ndose el contenido  de di&oacute;xido de carbono de 6,7 % a 9,4 %, y el carbonato se enriqueci&oacute; en  fracciones m&aacute;s gruesas.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">M&aacute;s recientemente se han realizado  estudios para lograr la disminuci&oacute;n del n&iacute;quel disuelto, realizando el control  de la operaci&oacute;n de destilaci&oacute;n mediante determinaci&oacute;n de pH en la descarga de  los alambiques,[3, 7 y 8], donde se ha determinado la interacci&oacute;n  entre el pH y la concentraci&oacute;n de amoniaco en la descarga, lo que permite la  disminuci&oacute;n del n&iacute;quel disuelto, y se ha encontrado el valor &oacute;ptimo de pH en  que es posible lograrlo, esto posibilita automatizar la operaci&oacute;n si se logra  montar medidores de pH en l&iacute;nea. Estos resultados no se han llevado a la  pr&aacute;ctica, pues es necesario encontrar equipos que soporten las condiciones de  operaci&oacute;n en esta planta sin afectar la precisi&oacute;n de la medici&oacute;n (temperatura,  densidad de la pulpa etc&eacute;tera). Es posible aplicar la combinaci&oacute;n de las dos  variantes (adici&oacute;n de licor fresco y control del pH) con lo que se lograr&iacute;an  mejores resultados, pero hasta el momento eso no ha sido aplicado y se precisa  de soluciones m&aacute;s r&aacute;pidas y factibles para resolver la situaci&oacute;n.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Teniendo  en cuenta el incremento sustancial que se est&aacute; produciendo en el contenido de  n&iacute;quel disuelto en los efluentes de la destilaci&oacute;n, as&iacute; como los problemas que  se presentan con la calidad del carbonato de n&iacute;quel que se env&iacute;a al proceso de  calcinaci&oacute;n, y valorando la posibilidad de disminuir gastos por concepto de  p&eacute;rdida de amoniaco y compra de reactivo para la precipitaci&oacute;n, se retoma la  investigaci&oacute;n de la adici&oacute;n de licor fresco en los alambiques de destilaci&oacute;n  para las condiciones actuales de operaci&oacute;n en la ECG, la que se prob&oacute; primeramente en un alambique  de licor para luego ser recomendada su implementaci&oacute;n en el resto de los mismos.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><strong><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">MATERIALES Y METODOS</font></strong></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El trabajo se realiz&oacute; en una empresa  productora de n&iacute;quel del grupo empresarial CUBANIQUEL, Holgu&iacute;n, Cuba, que opera  con el proceso de lixiviaci&oacute;n carbonato amoniacal, donde se obtiene como  producto final n&iacute;quel sinterizado [2, 12], para lo que se seleccion&oacute; una  columna de destilaci&oacute;n de licor producto de la Empresa Che Guevara de  Moa (columna 208).</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La  operaci&oacute;n de destilaci&oacute;n del licor producto que se obtiene como resultado del  proceso de lixiviaci&oacute;n del mineral sucede en las columnas de destilaci&oacute;n  (<a href="#f0103116">figura 1</a>) al poner en contacto directo el vapor de agua con el licor producto  procedente del proceso de lixiviaci&oacute;n amoniacal. Se obtienen como producto, por  el fondo, una suspensi&oacute;n carbonato de n&iacute;quel&ndash;agua con n&iacute;quel y amon&iacute;aco  disueltos y por el tope, gases con contenido de amon&iacute;aco y di&oacute;xido de carbono,  los cuales se recuperan por absorci&oacute;n. Posterior a la sedimentaci&oacute;n de dicha  suspensi&oacute;n, el n&iacute;quel disuelto se precipita en un reactor tubular, mientras que  el amon&iacute;aco disuelto se pierde en el agua residual. La pulpa de carbonato de  n&iacute;quel que se obtiene por la descarga de la columna constituye la materia prima  para el proceso de calcinaci&oacute;n&ndash;sinterizaci&oacute;n.</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="f0103116"></a><img src="/img/revistas/rtq/v36n1/f0103116.jpg"></font></p>     
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El  proceso de absorci&oacute;n del NH<sub>3</sub> y el CO<sub>2</sub> se desarrolla a  contracorriente en cuatro series de torres, es decir el l&iacute;quido absorbente se  introduce por el tope de las torres y los gases se introducen por la parte  inferior de las mismas absorbiendo con licores fuertes enfriados y adem&aacute;s con  licores d&eacute;biles. El licor d&eacute;bil se forma con los efluentes de las torres.  Adem&aacute;s a estas torres se a&ntilde;aden los gases de combusti&oacute;n de otras plantas.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El  licor extra&iacute;do del fondo de la primera torre constituye el licor fresco, una  parte del cual es enviado a la planta de lixiviaci&oacute;n y lavados y es el que se  utiliza en este trabajo para adicionar al alambique 208.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para llevar a efecto el trabajo se  determin&oacute; teniendo en cuenta las experiencias anteriores adicionar el licor  fresco por el 5<sup>to</sup> anillo de la columna de destilaci&oacute;n, ya que el  comienzo de la precipitaci&oacute;n ocurre en este anillo, y flujo de licor fresco que  no superara el 10 % del flujo de licor producto a alimentar. Los par&aacute;metros de  operaci&oacute;n de la columna de destilaci&oacute;n fueron los mismos que utiliza la planta  en su operaci&oacute;n diaria para garantizar mantener la temperatura en el tope en el  rango establecido y que son los siguientes:</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Flujo de licor: 40- 70 m<sup>3</sup>/h    <br>   Flujo de vapor: 12-25 t/h    <br>   Presi&oacute;n fondo: 0.1-0.5 kgf/cm<sup>2</sup>    <br>   Temperatura Tope: 77-81<sup>o</sup>C</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para incorporar el licor fresco al  alambique seleccionado, fue preparada una instalaci&oacute;n muy sencilla constituida  por tuber&iacute;as de 0, 025 4 m de di&aacute;metro que llevaba el licor desde la l&iacute;nea  principal que va a la planta de lixiviaci&oacute;n hasta el 5<sup>to</sup> anillo de la columna y  un medidor de flujo colocado a la entrada del anillo de alimentaci&oacute;n.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El licor producto que se aliment&oacute; a las  columnas de destilaci&oacute;n durante el desarrollo de las pruebas tuvo como promedio  8,91 g/L de Ni, 0, 028 g/L de Co, 63,51 g/L de NH<sub>3</sub>, 35,58 g/L de CO<sub>2</sub>  y 2,62g/L de S. Datos tomados durante el mes anterior evidenciaron una  disminuci&oacute;n en el contenido de azufre en este licor.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El licor fresco utilizado durante el  desarrollo de la investigaci&oacute;n ten&iacute;a una concentraci&oacute;n promedio de NH<sub>3</sub>  de 130, 78 g/L y 85.09 g/L de CO<sub>2</sub>.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se  tomaron muestras durante un mes de la columna donde se adicion&oacute; el licor fresco  (208) y en otra aleda&ntilde;a (207). Las muestras se tomaron cada 2 h durante el  horario diurno.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Tambi&eacute;n  se tomaron los datos de operaci&oacute;n de la columna 208 de un per&iacute;odo antes y  durante la adici&oacute;n del licor fresco, as&iacute; como los de la columna 207 los que  fueron analizados.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Durante  el periodo de evaluaci&oacute;n se tomaron muestras del licor que se alimenta a las  columnas, de la descarga y del 5<sup>to</sup> anillo), para determinar las  concentraciones de amoniaco, di&oacute;xido de carbono, n&iacute;quel, cobalto y azufre.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En  el an&aacute;lisis qu&iacute;mico se emple&oacute; un equipo de absorci&oacute;n at&oacute;mica as&iacute; como m&eacute;todos  volum&eacute;tricos y gravim&eacute;tricos. Para el procesamiento de los datos se utiliz&oacute; el  programa computacional EXCEL.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><strong><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">RESULTADOS Y DISCUSION</font></strong></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Operaci&oacute;n de las columnas de destilaci&oacute;n</strong></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La columna 208 oper&oacute; establemente durante  el tiempo que dur&oacute; la prueba. Se pudo apreciar del an&aacute;lisis de los datos  tomados de la operaci&oacute;n antes y durante la adici&oacute;n de licor fresco, que durante  las pruebas de adici&oacute;n de licor fresco, se aliment&oacute; un menor flujo a la misma,  lo que sucede porque al a&ntilde;adir un licor de menor temperatura es necesario  compensar la misma para mantenerla dentro de los par&aacute;metros establecidos y esto  se hace disminuyendo el licor que se alimenta.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La presi&oacute;n en el fondo de la columna 208  se increment&oacute; en este per&iacute;odo motivado porque en el momento que se comienza a adicionar  el licor fresco se produce una redisoluci&oacute;n del carbonato que se encuentra adherido  a las paredes del anillo, a causa del aumento brusco del contenido de NH<sub>3</sub>  y CO<sub>2</sub>, que posteriormente es destilado al aumentarse el vapor, por  lo que se produce una descarga mayor de carbonato de n&iacute;quel al alterarse el  perfil de precipitaci&oacute;n [5], esta situaci&oacute;n luego se resolvi&oacute;. Esto no se  apreci&oacute; en la columna con la que se compar&oacute;.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El resto de los par&aacute;metros de operaci&oacute;n  fueron similares en ambos periodos as&iacute; como en el alambique 7.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Comportamiento del n&iacute;quel disuelto</strong></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Uno de los resultados m&aacute;s importantes  esperados con la realizaci&oacute;n de este trabajo lo constituy&oacute; la disminuci&oacute;n del  n&iacute;quel disuelto en los efluentes de la destilaci&oacute;n. A continuaci&oacute;n se presentan  graficados los datos de n&iacute;quel disuelto alcanzados en los dos alambiques  muestreados durante el desarrollo de las pruebas. Ver a continuaci&oacute;n la <a href="#f0203116">figura 2</a>.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="f0203116"></a><img src="/img/revistas/rtq/v36n1/f0203116.jpg"></p>     
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Como se puede ver, se corroboran los  resultados obtenidos en 2001. El contenido de n&iacute;quel disuelto en la descarga de  la columna 208 fue siempre inferior que en la columna donde no se adicion&oacute;  licor fresco variando entre 0,050 y 0,207 g/L para un promedio de 0,134 g/L,  mientras que en la columna 207 vari&oacute; entre 0,122 y 0,480 g/L para un promedio  de 0,292 g/L. En las pruebas industriales desarrolladas por (Rodr&iacute;guez C, 2001)  se lograron valores de n&iacute;quel disuelto en la descarga con la adici&oacute;n de licor fresco  muy similares variando entre 0,040 &ndash; 0,200 g/L.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En balance realizado para el n&iacute;quel se  demostr&oacute; que la masa total de n&iacute;quel disuelto durante los d&iacute;as de prueba en la  columna 208 disminuy&oacute; con respecto a los alambiques donde no se adiciona el  licor fresco. Lo que evidencia la veracidad de los resultados alcanzados y la  posibilidad de enviar a la precipitaci&oacute;n una menor masa de n&iacute;quel con lo que se  disminuye el consumo de agente precipitante.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los estudios realizados anteriormente en  la industria (Rodr&iacute;guez C, 2001) mostraron una relaci&oacute;n estrecha entre el n&iacute;quel  disuelto y el contenido de amon&iacute;aco en la descarga, se&ntilde;alando que el n&iacute;quel  disuelto ha sido m&aacute;s bajo cuanto m&aacute;s bajo ha sido el amoniaco. El aumento del  CO<sub>2</sub> en los anillos finales del alambique, hace que haya menos  sulfato de amonio formado y por tanto m&aacute;s amoniaco libre que puede y tiene que  ser&nbsp; recuperado ya que no permite bajar  el n&iacute;quel a los niveles m&aacute;s bajos, por esta raz&oacute;n es necesario trabajar con  bajas concentraciones de amon&iacute;aco en la descarga para lograr bajar el n&iacute;quel  disuelto a los niveles que se pueden lograr con esta operaci&oacute;n. En el siguiente  gr&aacute;fico obtenido con los resultados de esta prueba se corrobora esta relaci&oacute;n,  apreci&aacute;ndose que para lograr estos resultados es necesario mantener el amoniaco  en la descarga entre 1.0 -1.8 g/L. Ver a continuaci&oacute;n la <a href="#f0303116">figura 3</a>.</font></p>     <p align="center"><a name="f0303116"></a><img src="/img/revistas/rtq/v36n1/f0303116.jpg"></p>     
<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Composici&oacute;n qu&iacute;mica del carbonato obtenido</strong></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Otro de los efectos esperados como  resultado de la operaci&oacute;n de adici&oacute;n de soluci&oacute;n con alto contenido de CO<sub>2</sub>,  es la mejora en las caracter&iacute;sticas del carbonato de n&iacute;quel que se obtiene como  resultado de la destilaci&oacute;n, lo que permitir&aacute; que este compuesto que constituye  la materia prima en la producci&oacute;n del sinter facilite la adecuada operaci&oacute;n del  proceso de calcinaci&oacute;n y sinterizaci&oacute;n, logr&aacute;ndose una disminuci&oacute;n del consumo  de energ&iacute;a.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se pudo apreciar que como en los  trabajos precedentes, el contenido de CO<sub>2</sub> en el carbonato se increment&oacute;  con la adici&oacute;n de licor con alto amoniaco y di&oacute;xido de carbono al alambique a  valores de 3, 38 a 7,61 %.Tambi&eacute;n se not&oacute; que en la medida que se increment&oacute; el  CO<sub>2</sub> en el carbonato, disminuy&oacute; el contenido de azufre de 4,74 a 3,32  % como promedio, esto se apreci&oacute; tambi&eacute;n en los resultados obtenidos por (Rojas  A 2006).</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Con respecto a la granulometr&iacute;a del  carbonato obtenido se observ&oacute; que se produce un incremento de las part&iacute;culas m&aacute;s  gruesas fundamentalmente las que est&aacute;n en el rango entre 0,020 y 0,030 mm tal y  como lo requiere el proceso. Tambi&eacute;n se not&oacute;, aunque no era objeto de estudio  del trabajo, una mejor&iacute;a en la velocidad de sedimentaci&oacute;n de la pulpa de  carbonato, lo que facilita la operaci&oacute;n en el sedimentador de carbonato.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Teniendo en cuenta los resultados  obtenidos se recomend&oacute; aplicar la adici&oacute;n del licor fresco por el quinto anillo  en todas las torres de destilaci&oacute;n de licor de la ECG.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>CONCLUSIONES</strong></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">1. Se  logr&oacute; operar establemente el alambique 208 con la adici&oacute;n de licor con alto  contenido de NH<sub>3</sub> y CO<sub>2</sub> (Licor fresco). </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">2. La operaci&oacute;n con inyecci&oacute;n  de licor con alto contenido de NH<sub>3</sub> y CO<sub>2</sub> en la columna de  destilaci&oacute;n 208 de la ECG  disminuy&oacute; el contenido de n&iacute;quel disuelto en la descarga de la misma, lo que  minimiza la necesidad de la precipitaci&oacute;n, y por tanto el consumo de reactivos. </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">3. Se  determin&oacute; la relaci&oacute;n que existe entre el contenido de NH<sub>3</sub> en la  descarga y el contenido de n&iacute;quel disuelto en la misma, apreci&aacute;ndose  que para lograr estos resultados es necesario mantener el amoniaco en la  descarga entre 1,0 -1,8 g/L</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">4. Se logr&oacute;&nbsp;  obtener como resultado de esta operaci&oacute;n un carbonato de n&iacute;quel que  increment&oacute; el contenido de CO<sub>2</sub> en su composici&oacute;n desde 3,38 &ndash; 7,61%  y una disminuci&oacute;n del contenido de azufre de &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4,74 &ndash; 3,32 %, as&iacute; como un  incremento del tama&ntilde;o de las part&iacute;culas que est&aacute;n entre 0,020 y 0,030 mm, lo  que permite una mejor operaci&oacute;n en el proceso de calcinaci&oacute;n&ndash;sinterizaci&oacute;n y  una disminuci&oacute;n en el consumo de energ&iacute;a.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><strong><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">RECOMENDACIONES</font></strong></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Aplicar  la adici&oacute;n de con alto contenido de NH<sub>3</sub> y CO<sub>2</sub> (licor  fresco) por el quinto anillo en todas las torres de destilaci&oacute;n de licor de la ECG.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><strong><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">BIBLIOGRAFIA</font></strong></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">1. BEREGOVSKI,  B.; KITIAKOVSKI, B. Metalurgia del cobre y del n&iacute;quel. Mosc&uacute;: Editorial MIR, 1976, 518p.    </font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">2. HERN&Aacute;NDEZ RODR&Iacute;GUEZ, Raquel. &quot;Alternativas de recuperaci&oacute;n del n&iacute;quel disuelto de los efluentes de la destilaci&oacute;n&quot;. Informe t&eacute;cnico. Empresa Ren&eacute; Ramos Latour. 30p., 1992. In&eacute;dito.    </font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">3. MAGA&Ntilde;A - HAYNES, M.; ROJAS - VARGAS, A.&quot;Rango de pH para destilar el licor de lixiviaci&oacute;n carbonato amoniacal&quot;. <em>Tecnolog&iacute;a qu&iacute;mica. </em>Vol.XXXIII. N&ordm; 3, p. 200-205. 2010</font><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">4. MAGA&Ntilde;A- HAYNES M,; S&Aacute;NCHEZ - GUILL&Eacute;N C. &quot;Efecto de la utilizaci&oacute;n de petr&oacute;leo cubano en el proceso de lixiviaci&oacute;n, sedimentaci&oacute;n y destilaci&oacute;n de soluciones carbonato amoniacales&quot;..<em>Tecnolog&iacute;a qu&iacute;mica</em><em> Vol XXXV. No 1, p. 45-53. 2014,    </font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">5. RODR&Iacute;GUEZ MATEO, Carlos. &quot;Disminuci&oacute;n del gasto energ&eacute;tico y de las p&eacute;rdidas de n&iacute;quel en la operaci&oacute;n de los alambiques de licor&quot;. Informe t&eacute;cnico. Centro de Investigaciones del n&iacute;quel. Moa. Cuba. 35 p. In&eacute;dito. 1985.    </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">6. RODR&Iacute;GUEZ MATEO, Carlos.: &quot;Aplicaci&oacute;n de la inyecci&oacute;n de licor de alto contenido de NH<sub>3</sub> y CO<sub>2</sub> a los alambiques durante la destilaci&oacute;n del licor producto&quot;. Informe T&eacute;cnico. Centro de Investigaciones del n&iacute;quel. Moa. Cuba. 20p, 2001. In&eacute;dito</font><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">7. ROJAS - VARGAS, A.; TRUJILLO - NIEVES, M.: &quot;Medici&oacute;n del pH durante la destilaci&oacute;n del licor producto del proceso deLixiviaci&oacute;n amoniacal (II)&quot;.. <em>Tecnolog&iacute;a qu&iacute;mica</em><em></em> Vol. XXVII. N&ordm; 3, p. 56 -60. 2007</font><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">8. ROJAS-VARGAS. A.; TRUJILLO - NIEVES, M. &quot;Medici&oacute;n del pH durante la destilaci&oacute;n del licor producto del proceso Caron. Parte (III)&quot;,<em>.</em><em><em>Tecnolog&iacute;a qu&iacute;mica</em> Vol. XXXII, No. 2, p 177-185. 2012</font><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">9. ROJAS VARGAS, Armando. &quot;Perfeccionamiento de la destilaci&oacute;n&quot; Proyecto de investigaci&oacute;n. Informe t&eacute;cnico. Centro de Investigaciones del n&iacute;quel. Moa. Cuba p. 15. In&eacute;dito. 2006</font><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">10. VAREKA J.: &quot;Resultados y conclusiones sobre la adici&oacute;n de soda ash al licor producto y efecto  del azufre en la destilaci&oacute;n&quot;. Reporte T&eacute;cnico. Empresa Ren&eacute; Ramos Latour. Nicaro. Cuba. p. 10. In&eacute;dito. 1967</font><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">11. RUBIO M, ET AL. &quot;Effect of CO<sub>2</sub> addition to the product liquor stille &quot;Reporte t&eacute;cnico. Empresa Ren&eacute; Ramos Latour. Nicaro. Cuba p. 10. In&eacute;dito.&nbsp; 1956.    </font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">12. URGELL&Eacute;S,  J.; TERRERO, E. Proceso industrial  metal&uacute;rgico de Nicaro. La   Habana: Editorial Pueblo y Educaci&oacute;n,&nbsp; 43 p. 1983</font><p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Recibido: Septiembre 2015    <br>   Aprobado: Diciembre 2015</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><em>Mar&iacute;a Elena  Maga&ntilde;a Haynes</em></font>. <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Centro de  investigaciones del n&iacute;quel, Moa, Holgu&iacute;n, Cuba. <a href="mailto:mmagana@sn.moa.minem.cu">mmagana@sn.moa.minem.cu</a></font></p>      ]]></body><back>
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<label>1</label><nlm-citation citation-type="book">
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<source><![CDATA[Metalurgia del cobre y del níquel]]></source>
<year>1976</year>
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<source><![CDATA[Alternativas de recuperación del níquel disuelto de los efluentes de la destilación]]></source>
<year>1992</year>
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<surname><![CDATA[MAGAÑA - HAYNES]]></surname>
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