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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Alternativas de mejoras energéticas en la planta de tratamiento de crudos de Puerto Escondido]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Puerto Escondido is one of the most important reservoirs of heavy crude oil in Cuban northern coast, it is located in Mayabeque province. This work aimed at evaluating the energy system of Puerto Escondido Oil Battery to propose improvements in energy use. Using the general strategy of process analysis, an energy evaluation procedure was developed and applied, which allowed the characterization of the current conditions in plant and the statement of certain measures and recommendations that carry out a better use of energy and a decrease of environmental pollution. Three alternatives to solve existing problems, technically and economically justified, were studied; these alternatives considered operational changes and investment. For the simulation and the technical-economical evaluation HYSYS process simulator and Microsoft Excel as computational tools were used]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="right"><font face="Verdana" size="2"><b>APLICACIONES INDUSTRIALES</b> </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><b><font face="Verdana" size="4">Alternativas de mejoras energ&eacute;ticas en la planta de tratamiento  de crudos de Puerto Escondido </font></b></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><b><font size="3" face="Verdana">Alternatives for Energetic Improvements at Puerto Escondido Oil Battery</font></b>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"  size="2" >&nbsp;</font></p>     <p><font size="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Dr. C. T.</b></font></font><b><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Osvaldo Goz&aacute; Le&oacute;n<sup>1</sup>, Ing. Yadier Rodr&iacute;guez Sosa<sup>2</sup>, </font><font size="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Dr. C. T.</font></font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Carlos Mor&oacute;n &Aacute;lvarez<sup>3</sup></font></b></p>     <p><font size="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><sup>1</sup>Facultad Ingenier&iacute;a Qu&iacute;mica. Universidad Tecnol&oacute;gica de La Habana &quot;Jos&eacute; Antonio Echeverr&iacute;a&quot;, Cujae, La Habana, Cuba.      <br>     <sup>2</sup>Empresa de Perforaci&oacute;n y Extracci&oacute;n de Petr&oacute;leo de Occidente, La Habana, Cuba.</font></font>    <br> <font size="2"><sup><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">3</font></sup><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Centro de Estudios de Tecnolog&iacute;as Energ&eacute;ticas Renovables, CETER, Universidad Tecnol&oacute;gica de la Habana &quot;Jos&eacute; Antonio Echeverr&iacute;a&quot;, Cujae, La Habana, Cuba.</font></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"  size="2" >&nbsp;</font></p> <hr>     <p><b><font size="2" face="Verdana">R</font></b><font face="Verdana" size="2"><b>ESUMEN</b></font>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Uno de los yacimientos de mayor importancia en la franja norte de crudos pesados es el de Puerto Escondido, situado en la provincia de Mayabeque, Cuba. Este trabajo tuvo como objetivo realizar la evaluaci&oacute;n del sistema energ&eacute;tico de la planta de tratamiento de crudos de Puerto Escondido. Mediante la aplicaci&oacute;n de la estrategia general de an&aacute;lisis de procesos se desarroll&oacute; y aplic&oacute; un procedimiento de evaluaci&oacute;n energ&eacute;tica que permiti&oacute; caracterizar las condiciones actuales de la planta, y plantear un grupo de medidas y recomendaciones que conllevan a un mejor uso de la energ&iacute;a y a una disminuci&oacute;n del impacto ambiental. Fueron estudiadas 3 alternativas de soluci&oacute;n a los problemas existentes, avaladas t&eacute;cnica y econ&oacute;micamente, las que contemplaron cambios operacionales e inversi&oacute;n. Para la simulaci&oacute;n y la evaluaci&oacute;n t&eacute;cnico-econ&oacute;mica se utilizaron como herramientas computacionales el simulador de procesos HYSYS y el Microsoft Excel.</font>     <p><font size="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Palabras clave:</b></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">planta tratamiento de crudos, evaluaci&oacute;n energ&eacute;tica, simulaci&oacute;n, hysys, excel.</font></font> <hr>     <p><b><font size="2" face="Verdana">A</font></b><font face="Verdana" size="2"><b>BSTRACT</b></font>     <p><font size="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Puerto Escondido is one of the most important reservoirs of heavy crude oil in Cuban northern coast, it is located in Mayabeque province. This work aimed at evaluating the energy system of Puerto Escondido Oil Battery to propose improvements in energy use. Using the general strategy of process analysis, an energy evaluation procedure was developed and applied, which allowed the characterization of the current conditions in plant and the statement of certain measures and recommendations that carry out a better use of energy and a decrease of environmental pollution. Three alternatives to solve existing problems, technically and economically justified, were studied; these alternatives considered operational changes and investment. For the simulation and the technical-economical evaluation HYSYS process simulator and Microsoft Excel as computational tools were used.</font></font>     <p><b><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">K</font></b><font size="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>eywords: </b></font><font size="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">oil battery, energetic evaluation, simulation, hysys, excel.</font></font></font> <hr>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"  size="2" >&nbsp;</font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"  size="2" >&nbsp;</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"  size="2" ><b><font face="Verdana" size="3">INTRODUCCI&Oacute;N </font></b> </font></p>     <p align="left"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El  yacimiento de Puerto Escondido se ubica en la franja norte de crudos pesados,  de gran relevancia en la industria del petr&oacute;leo en Cuba pues dichos yacimientos  han sido los principales tributarios de gas a la compa&ntilde;&iacute;a mixta ENERGAS S.A.  para la utilizaci&oacute;n en la generaci&oacute;n de electricidad destinada al sistema  electro energ&eacute;tico del pa&iacute;s, as&iacute; como los suministradores fundamentales de gas  para el insumo de la poblaci&oacute;n en Ciudad de la Habana como gas  manufacturado.</font></p>     <p align="left"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> El tratamiento del petr&oacute;leo crudo es una etapa intermedia entre los  procesos de perforaci&oacute;n-extracci&oacute;n y refinaci&oacute;n en la cual se consume una  cantidad apreciable de energ&iacute;a. Trabajar con m&aacute;s eficiencia energ&eacute;tica no s&oacute;lo  disminuye el consumo de combustible a utilizar, sino tambi&eacute;n disminuye los  efectos negativos sobre el medio ambiente, al disminuir las emisiones de gases  contaminantes a la atm&oacute;sfera producto de la combusti&oacute;n, y la contaminaci&oacute;n de  las aguas. El petr&oacute;leo cuando sale a la superficie desde los pozos, viene  mezclado con gas y agua; este fluido llega a las instalaciones denominadas  facilidades de superficie, que tienen la finalidad de producir crudo en  especificaci&oacute;n, para esto es preciso eliminar el gas disuelto y deshidratarlo.  La presencia de agua en el crudo es indeseable pues disminuye su valor  comercial y puede causar varios problemas como incrustaciones y corrosi&oacute;n de  los equipos, adem&aacute;s de que provoca un incremento de la viscosidad en crudos  pesados [1]. El agua que  acompa&ntilde;a a los fluidos de producci&oacute;n se divide en dos tipos, el agua que est&aacute;  emulsionada y el agua libre, esta &uacute;ltima se separa por gravedad formando una  interfase emulsi&oacute;n - agua libre; esta separaci&oacute;n es denominada primaria. Los  separadores de agua libre, son equipos utilizados en facilidades de superficie  de la industria petrolera para separar gas, emulsi&oacute;n crudo-agua y agua libre.</font></p>     <p align="left"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Las emulsiones son desestabilizadas mediante el incremento de la  temperatura y el tiempo de residencia, la remoci&oacute;n de los s&oacute;lidos y el control  de los emulsificantes. Los m&eacute;todos involucrados en la desemulsificaci&oacute;n  incluyen el t&eacute;rmico, el mec&aacute;nico, el el&eacute;ctrico y el qu&iacute;mico [2-3]. El tratamiento de la  emulsi&oacute;n es normalmente ejecutado en el crudo inmediatamente despu&eacute;s que se le  ha extra&iacute;do el gas, en un recipiente dise&ntilde;ado como tratador bien sea t&eacute;rmico o  termoelectrost&aacute;tico. La funci&oacute;n del tratador es deshidratar el crudo producido,  hasta alcanzar los niveles espec&iacute;ficos de <i>BS&amp;W</i> (<i>Basic Sediment and Water</i>). Los  costos asociados al consumo de energ&iacute;a, la transportaci&oacute;n y el tratamiento del  agua separada pueden alcanzar un 80 % del costo total de producci&oacute;n de la  planta de tratamiento, de aqu&iacute; la importancia de contar con sistemas de  tratamiento de alta eficiencia [4].</font></p>     <p align="left"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> La planta de tratamiento de crudos de Puerto Escondido presenta la  tecnolog&iacute;a de tratamiento t&eacute;rmico del crudo, la cual a pesar de ser m&aacute;s  eficiente que la tecnolog&iacute;a tradicional, presenta reservas para un incremento  en la eficiencia energ&eacute;tica y para procesar una cantidad mayor de crudo debido  al declive de los pozos que suministran la planta. Si bien en la literatura se  reportan diversos trabajos que presentan tanto el dise&ntilde;o como la evaluaci&oacute;n de  facilidades de superficie [5-8], en la revisada son pocos los que presentan la  simulaci&oacute;n de los tratadores t&eacute;rmicos [6-7], y en todos estos casos se aborda  s&oacute;lo la evaluaci&oacute;n desde el punto de vista hidrodin&aacute;mico y no energ&eacute;tico. A diferencia  de los trabajos anteriores, la evaluaci&oacute;n realizada en la planta de tratamiento  de crudos de Canas&iacute; [9] se centr&oacute; en el tratador t&eacute;rmico y abord&oacute; tanto el  punto de vista hidrodin&aacute;mico como el energ&eacute;tico, para lo cual se utiliz&oacute; como  herramienta computacional el Microsoft Excel.</font></p>     <p align="left"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Este  trabajo tiene como objetivo presentar los resultados de una evaluaci&oacute;n  energ&eacute;tica realizada a la planta de tratamiento de crudos de Puerto Escondido,  la que permiti&oacute; identificar problemas que afectan su eficiencia energ&eacute;tica y  plantear alternativas de mejoras; en dicha evaluaci&oacute;n el uso del simulador de  procesos HYSYS permiti&oacute; integrar todos los equipos del sistema termo energ&eacute;tico  de la planta, y el uso del libro de trabajo en Microsoft Excel ya desarrollado  y aplicado en la planta de Canas&iacute; [9] permiti&oacute; abordar la evaluaci&oacute;n del  separador de  agua libre y  el tratador t&eacute;rmico con amplitud y rigor.</font></p>     <p align="left">&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</b></font></p>     <p><font size="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i>Descripci&oacute;n de la planta</i></font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"></font></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> La planta  comenz&oacute; su operaci&oacute;n en el a&ntilde;o 2000 con una capacidad de procesamiento de 3 200  m<sup>3</sup>/d de crudo y     ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   120 000 Sm<sup>3</sup>/d de gas (referido de 15 &ordm;C y 101,3 kPa). Tiene como  objetivo dar un tratamiento adecuado al volumen de crudo proveniente de los  pozos en producci&oacute;n, separ&aacute;ndole el gas y deshidrat&aacute;ndolo hasta alcanzar los  &iacute;ndices de contenido de agua establecidos para su posterior comercializaci&oacute;n,  composici&oacute;n volum&eacute;trica (<i>BSW</i>) igual a  2,5 %. El esquema tecnol&oacute;gico de la planta se muestra en las <a href="/img/revistas/rie/v38n2/f0106217.jpg">figuras 1</a> y <a href="/img/revistas/rie/v38n2/f0206217.jpg">2</a>. La  instalaci&oacute;n est&aacute; constituida por un centro colector (<a href="/img/revistas/rie/v38n2/f0106217.jpg">figura 1</a>) y una bater&iacute;a de  tratamiento (<a href="/img/revistas/rie/v38n2/f0206217.jpg">figura 2</a>) que se encuentran separados entre s&iacute; por un oleoducto de  un kil&oacute;metro de extensi&oacute;n.</font></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> El centro  colector recibe el crudo bombeado, a trav&eacute;s de tuber&iacute;as subterr&aacute;neas, desde 14  pozos. En el cabezal de entrada (<i>manifold</i>)  se inicia el tratamiento qu&iacute;mico de la emulsi&oacute;n con la inyecci&oacute;n de agentes  qu&iacute;micos (desemulsionante, antiespumante y antincrustante), posteriormente a la  entrada del separador de agua libre y en la bater&iacute;a de tratamiento se realizan  otras inyecciones de estas mismas sustancias. El separador de agua libre o <i>FWKO</i> (<i>Free Water Knock Out</i>) es el equipo principal en el proceso  tecnol&oacute;gico del centro colector. Tiene como funci&oacute;n fundamental separar agua  libre contenida en la corriente de producci&oacute;n que proviene del separador de  grupo, as&iacute; como separar el gas ocluido remanente dentro de la emulsi&oacute;n.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Los tratadores t&eacute;rmicos son los equipos  principales del proceso tecnol&oacute;gico en la bater&iacute;a de tratamiento; en los mismos  se realiza la separaci&oacute;n del agua que aun permanece emulsionada en el crudo  hasta valores de BSW iguales o inferiores a 0,5 % (en la actualidad promedia 1,5  %), y el gas ocluido remanente dentro de la emulsi&oacute;n. La planta cuenta con dos  tratadores t&eacute;rmicos horizontales, cada uno con una capacidad de 1 430 m<sup>3</sup>/d  para el l&iacute;quido y 15 000 Sm<sup>3</sup>/d para el gas.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los tratadores t&eacute;rmicos son los equipos  principales del proceso tecnol&oacute;gico en la bater&iacute;a de tratamiento; en los mismos  se realiza la separaci&oacute;n del agua que aun permanece emulsionada en el crudo  hasta valores de <i>BSW</i> iguales o  inferiores a 0,5 % (en la actualidad promedia 1,5 %), y el gas ocluido remanente dentro de  la emulsi&oacute;n. La planta cuenta con dos tratadores t&eacute;rmicos horizontales, cada  uno con una capacidad de 1 430 m3/d para el l&iacute;quido y 15 000 Sm<sup>3</sup>/d para el gas. </font></p>     <p align="left"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i>Procedimiento de evaluaci&oacute;n</i></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Para la  evaluaci&oacute;n de la planta en las condiciones actuales se conform&oacute; un caso base,  el cual refleja condiciones frecuentes de operaci&oacute;n. Para determinarlo fue  necesario monitorear el comportamiento de la materia prima que se recibe en la  instalaci&oacute;n durante un mes de trabajo, debido a la gran variabilidad que  presenta la misma. Se seleccion&oacute; como caso base el correspondiente al d&iacute;a de  mayor flujo procesado, con valores de 1000 m3/d de fluido de pozos  (crudo + agua) y un <i>BSW</i> de 75 %.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> La  identificaci&oacute;n de los problemas se bas&oacute; en la soluci&oacute;n de los balances de masa  y energ&iacute;a en toda la planta, para lo cual se utilizaron como herramientas  computacionales el Microsoft Excel y el simulador de procesos HYSYS v3.2. El  simulador de procesos HYSYS permiti&oacute; resolver todos los balances de masa y  energ&iacute;a en los equipos, excepto los relacionados con los procesos de combusti&oacute;n  en el separador de agua libre (<i>FWKO</i>)  y el tratador t&eacute;rmico. Dado que estos equipos son los que definen el consumo de  gas combustible en la planta, para la soluci&oacute;n completa de los balances de masa  y energ&iacute;a en los mismos se aplic&oacute; tambi&eacute;n el Microsoft Excel.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a><i>Simulaci&oacute;n con HYSYS v3.2</i></a> </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> En el  entorno base de la simulaci&oacute;n se adicionaron como componentes los hidrocarburos  CH<sub>4</sub>, C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>, C<sub>3</sub>H<sub>8</sub>, iC<sub>4</sub>H<sub>10</sub>,  nC<sub>4</sub>H<sub>10</sub>, iC<sub>5</sub>H<sub>12</sub>, nC<sub>5</sub>H<sub>12</sub>,  y adem&aacute;s SH<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub> y H<sub>2</sub>O. En la selecci&oacute;n del  paquete termodin&aacute;mico se escogi&oacute; la ecuaci&oacute;n de estado de Peng Robinson  recomendada para trabajo con hidrocarburos [10]. Se realiz&oacute; la caracterizaci&oacute;n  del crudo con la opci&oacute;n ambiente de crudo <i>(Oil  environment)</i>: se entraron como datos del ensayo <i>(Assay)</i> el factor de caracterizaci&oacute;n de Watson (<i>K<sub>uop</sub></i>), la viscosidad (&micro;) a  dos temperaturas y la densidad (&rho;). A partir de esta informaci&oacute;n se  determinaron los cortes y rendimientos del crudo (opci&oacute;n cortes y mezclas).  Finalmente, con la opci&oacute;n instalar crudo se cre&oacute; autom&aacute;ticamente la corriente.  En el entorno de la simulaci&oacute;n el fluido proveniente de los pozos fue simulado  mediante una mezcla de tres corrientes: la corriente de crudo explicada  anteriormente, una corriente de agua y una corriente de gas. Para cada  corriente se suministr&oacute;, como informaci&oacute;n de entrada, la temperatura, la  presi&oacute;n, el flujo y la composici&oacute;n.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> La  simulaci&oacute;n se realiz&oacute; considerando que solo se conocen como flujos de  corrientes los flujos volum&eacute;tricos de crudo, gas y agua provenientes de los  pozos. Entran a la planta 29,54 m<sup>3</sup>/h de agua con una densidad de 1 004  kg/m<sup>3</sup>, adem&aacute;s de 12,13 m<sup>3</sup>/h de crudo con una densidad de  997,5 kg/m<sup>3</sup> y 7 500 Sm<sup>3</sup>/d de gas.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La corriente  de entrada al colector <i>(manifold)</i>,  dada por el fluido proveniente de los pozos, se simul&oacute; como una mezcla de  corrientes de gas, agua y crudo. Los valores de entrada de temperatura (T),  presi&oacute;n (P) y flujo m&aacute;sico (F) de cada una de estas corrientes, as&iacute; como la  caracterizaci&oacute;n del crudo, se muestran en la <a href="/img/revistas/rie/v38n2/t0106217.gif">tabla 1</a>.</font></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> La composici&oacute;n molar de la corriente de gas de  entrada, fue determinada mediante an&aacute;lisis de laboratorio y fue de: CH<sub>4</sub>  - 86,57 %, C<sub>2</sub>H<sub>6</sub> - 2,04 %, C<sub>3</sub>H<sub>8</sub> -  1,06 %, iC<sub>4</sub>H<sub>10</sub> - 0,23 %, nC<sub>4</sub>H<sub>10</sub> -  0,43 %, iC<sub>5</sub>H<sub>12</sub> - 0,18 %, nC<sub>5</sub>H<sub>12</sub> -  0,11 %, CO<sub>2</sub> - 8,25 %, SH<sub>2</sub> - 1,13 %.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> En el centro  colector el separador de arrastre no se encuentra en funcionamiento, el 6,9 %  del fluido de los pozos se env&iacute;a&nbsp; al  separador de medici&oacute;n, en el separador de medici&oacute;n la presi&oacute;n absoluta de  operaci&oacute;n es de 427 kPa, en el separador de grupo la presi&oacute;n absoluta de  operaci&oacute;n es de 427 kPa, la emulsi&oacute;n sale hacia el separador de agua libre con  un 13 % de gas ocluido, en el separador de agua libre la presi&oacute;n absoluta de  operaci&oacute;n es de 388,3 kPa, la emulsi&oacute;n sale con un <i>BSW</i> = 30 % y el agua separada tiene una temperatura de 52 &ordm;C. En la  bater&iacute;a de tratamiento la emulsi&oacute;n entra al tanque de recepci&oacute;n con una presi&oacute;n  absoluta de 584 kPa, del intercambiador de calor la emulsi&oacute;n sale a 58 &ordm;C y el crudo a 65 &ordm;C. Solo  trabaja un tratador t&eacute;rmico, con una presi&oacute;n absoluta de operaci&oacute;n de 294,2 kPa.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El crudo tratado sale del mismo con un <i>BSW</i> = 0,5 % y una temperatura de 122 &ordm;C.  Los condensadores a&eacute;reos enfr&iacute;an el gas de salida del tratador hasta 37 &ordm;C.  En el separador de arrastre los hidrocarburos ligeros salen con un 43,6 % de  gas ocluido. Todo el crudo tratado a la salida del tanque tecnol&oacute;gico est&aacute; en  calidad.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los m&oacute;dulos  utilizados para simular los equipos del centro colector y la bater&iacute;a fueron  mezclador (<i>mixer</i>), separador (<i>separator</i>), bomba (<i>pump</i>), intercambiador de calor (<i>heat</i> <i>exchanger</i>), divisor (<i>tee</i>), enfriador (<i>cooler</i>), tanque (<i>tank</i>).  El separador de agua libre (<i>FWKO</i>) y  el tratador t&eacute;rmico se simularon como un separador trif&aacute;sico con una corriente  de calor.</font></p>     <p><font size="2"><a><i><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Balances de masa y energ&iacute;a resueltos con Microsoft Excel</font></i></a> </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los equipos  evaluados usando el Microsoft Excel fueron el separador de agua libre (<i>FWKO</i>) y  el tratador t&eacute;rmico. Dado que estos equipos en dise&ntilde;o y funcionamiento son  similares al tratador t&eacute;rmico de la planta de tratamiento de crudos de Canas&iacute;  ya evaluada con anterioridad, se utiliz&oacute; un libro de trabajo ya desarrollado a  tal efecto [9]. La evaluaci&oacute;n consider&oacute; el c&aacute;lculo de los par&aacute;metros que se  muestran a continuaci&oacute;n:</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> La  eficiencia de separaci&oacute;n (<i>E<sub>s</sub></i>) viene  dada por la <a href="#e1">ecuaci&oacute;n (1)</a>:</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><img src="/img/revistas/rie/v38n2/e0106217.gif" width="215" height="67"><a name="e1"></a></font></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">  donde: <i>W</i> es el flujo volum&eacute;trico de agua  separada calculado mediante el balance de agua; <i>E</i> y <i>BSW<sub>E</sub></i> son el flujo volum&eacute;trico de emulsi&oacute;n (m<sup>3</sup>/h) y  el por ciento volum&eacute;trico de agua en la emulsi&oacute;n respectivamente.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> El  porcentaje de p&eacute;rdidas de calor al exterior (% P) viene dado por la <a href="#e2">ecuaci&oacute;n (2)</a>:</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><img src="/img/revistas/rie/v38n2/e0206217.gif" width="334" height="56"><a name="e2" id="e2"></a></font></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">  donde: <i>Q</i><sub>absp</sub> es el calor absorbido  por el sistema petr&oacute;leo y <i>Q</i><sub>cedg</sub> es el calor cedido por el sistema reaccionante gaseoso, los que se calculan  mediante los respectivos balances de energ&iacute;a.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El  rendimiento t&eacute;rmico, evaluado por el m&eacute;todo directo (&eta;<sub>TD</sub>) viene dado por la <a href="#e3">ecuaci&oacute;n (3)</a>:</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><img src="/img/revistas/rie/v38n2/e0306217.gif" width="216" height="55"><a name="e3" id="e3"></a></font></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">  donde: <i>V<sub>CI</sub></i> total es el valor  cal&oacute;rico inferior total del gas combustible.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El  rendimiento t&eacute;rmico, evaluado por el m&eacute;todo indirecto (&eta;<sub>TI</sub>) viene dado por la <a href="#e4">ecuaci&oacute;n (4)</a>:</font></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/rie/v38n2/e0406217.gif" width="456" height="43"><a name="e4"></a></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">  donde: <i>Q<sub>GC</sub></i> significa las p&eacute;rdidas de  calor sensible en los gases de combusti&oacute;n, <i>Q<sub>EXT</sub></i> las p&eacute;rdidas de calor al exterior, <i>Q<sub>IQ</sub></i> las p&eacute;rdidas de calor por incombusti&oacute;n qu&iacute;mica y &Sigma;&#8710;<i>H</i>entrada la entalp&iacute;a relativa de las sustancias que  entran al sistema reaccionante gaseoso.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Para realizar  las evaluaciones del separador de agua libre y el tratador t&eacute;rmico con el libro  de trabajo en Microsoft Excel, los flujos volum&eacute;tricos requeridos de emulsi&oacute;n  de entrada y salida y de gas separado fueron tomados de los resultados de la  simulaci&oacute;n con HYSYS. Como informaci&oacute;n adicional se necesit&oacute; la composici&oacute;n del  gas combustible y de los gases de combusti&oacute;n, as&iacute; como los flujos volum&eacute;tricos  del gas combustible y la temperatura del gas combustible y de los gases de  combusti&oacute;n en cada equipo. La composici&oacute;n molar en base seca del gas que se  utiliza como combustible en el separador de agua libre fue de: CH4 - 85,84 %,  C2H6 - 2,02 %, C3H8 - 1,05 %, iC4H10 - 0,23 %, nC<sub>4</sub>H<sub>10</sub> - 0,42%, iC<sub>5</sub>H<sub>12</sub> - 0,17%,  nC<sub>5</sub>H<sub>12</sub> - 0,11%, CO<sub>2</sub> - 9,03 %, SH2 - 1,13%. El an&aacute;lisis Orsat  de los gases de combusti&oacute;n en el tratador t&eacute;rmico fue CO<sub>2</sub> - 4,56 %,  CO - 0,00065 %, O<sub>2</sub> - 17 % y en el separador de agua libre CO<sub>2</sub> - 4,1%,  CO - 0,0006 %, O<sub>2</sub> - 14,1 %. La composici&oacute;n molar en base seca del gas combustible  usado en el tratador t&eacute;rmico fue de: CH<sub>4</sub> - 91,91%, C<sub>2</sub>H<sub>6</sub> - 2,36 %, C<sub>3</sub>H<sub>8</sub> - 1,06 %,  iC<sub>4</sub>H<sub>10</sub> - 0,15 %, nC<sub>4</sub>H<sub>10</sub> - 0,24 %, iC<sub>5</sub>H<sub>12</sub> - 0,06 %, nC<sub>5</sub>H<sub>12</sub> - 0,03 %, CO<sub>2</sub>  - 4,17 %, SH<sub>2</sub> - 0,02 %. En el separador de agua libre se tuvo un flujo  volum&eacute;trico de gas combustible de 184 Sm<sup>3</sup>/h con una temperatura de  27 &ordm;C, y los gases de combusti&oacute;n sal&iacute;an a 335 &ordm;C, mientras que en el tratador  t&eacute;rmico se tuvo un flujo volum&eacute;trico de gas combustible de  197 Sm<sup>3</sup>/h con una temperatura de 27 &ordm;C y los gases de combusti&oacute;n  sal&iacute;an a 320 &ordm;C.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a><i>Evaluaci&oacute;n econ&oacute;mica de las alternativas</i></a> </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">  Para realizar  la evaluaci&oacute;n econ&oacute;mica se determin&oacute; la variaci&oacute;n del flujo de caja de cada  alternativa de estudio con respecto al caso base. En la determinaci&oacute;n de los  flujos de caja se consideraron como ingresos los obtenidos por concepto del  crudo de venta y el gas de venta, y como egresos los obtenidos por concepto de  concepto de materia prima (crudo a tratar), gas combustible quemado en el  tratador t&eacute;rmico y consumos de desemulsionante, antiespumante y antincrustante. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Para las  alternativas con inversi&oacute;n, se determinaron adicionalmente los indicadores  din&aacute;micos Valor Actual Neto (VAN), Plazo de Recuperaci&oacute;n del Capital al  Descontado (PRCD) y Tasa Interna de Rendimiento (TIR).&nbsp; El costo fijo de inversi&oacute;n directo se  determin&oacute; mediante el m&eacute;todo de Hand, pues s&oacute;lo se realizaron cambios de un  equipo por otro. Los factores de Hand para el equipamiento evaluado fueron  tomados de la literatura [11].</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana, Geneva, sans-serif" size="3"><b>RESULTADOS Y DISCUSIONES</b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i>Evaluaci&oacute;n  del caso base</i></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Un resumen de los resultados  obtenidos en la simulaci&oacute;n del caso base con HYSYS, y su comparaci&oacute;n con  valores reales medidos en la planta se muestran en la <a href="/img/revistas/rie/v38n2/t0206217.gif">tabla 2</a>. Se puede  observar que el mayor porcentaje de error relativo introducido en la simulaci&oacute;n  es de 3,75 %, inferior a un 5 %, por lo que el modelo de simulaci&oacute;n se  considera aceptable para predecir el comportamiento de la planta. Para el  intercambiador de calor se obtuvo un porcentaje de p&eacute;rdidas de calor al medio  exterior de 11,5 %, y ca&iacute;das de presi&oacute;n por el lado de los tubos y por el lado  de la coraza de 226,9 kPa y 114,2 kPa respectivamente; ambos valores son  menores que los valores m&aacute;ximos admisibles de dise&ntilde;o.</font></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Un resumen de los resultados  obtenidos en las evaluaciones del separador de agua libre y del tratador  t&eacute;rmico con el libro de trabajo en Microsoft Excel se muestra en la <a href="/img/revistas/rie/v38n2/t0306217.gif">tabla 3</a>. Se  observa que el <i>FWKO</i> presenta una  eficiencia de separaci&oacute;n (hidrodin&aacute;mica) de 82,2 %, esta eficiencia est&aacute; siendo  desfavorablemente influenciada por el alto contenido de agua que recibe el  separador (<i>BSW</i> = 71 %) lo cual, a su vez, est&aacute; relacionado con el alto  contenido de agua en el fluido de pozos. En el caso del tratador t&eacute;rmico, este  presenta una alta eficiencia hidrodin&aacute;mica de 99,1 %. Las bajas eficiencias t&eacute;rmicas en el <i>FWKO</i> y el tratador t&eacute;rmico se  deben fundamentalmente a las p&eacute;rdidas de calor sensible en los gases producto  de la combusti&oacute;n motivadas por las elevadas temperaturas de salida de salida de  los gases de combusti&oacute;n (335 &ordm;C para el <i>FWKO</i> y 320 &ordm;C para el tratador t&eacute;rmico)  y los elevados porcentajes del exceso de aire. Si bien este elevado porcentaje  de exceso de aire propicia que las p&eacute;rdidas por incombusti&oacute;n qu&iacute;mica sean pr&aacute;cticamente nulas, se tiene como efecto  negativo el incremento de las p&eacute;rdidas por calor, de ah&iacute; que existan reservas  en el equipo para un aumento del rendimiento t&eacute;rmico del mismo mediante el  control del exceso de aire.</font></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El  porcentaje de p&eacute;rdidas de calor para el <i>FWKO</i> tuvo un valor aceptable dado el  tiempo que lleva instalado el recubrimiento en este equipo. En el caso del  tratador t&eacute;rmico el porcentaje de p&eacute;rdidas de calor fue elevado, lo que indica  que existen problemas con el aislamiento de este equipo. En la baja eficiencia  t&eacute;rmica de ambos equipos tambi&eacute;n incide el bajo porcentaje de carga a que est&aacute;n  operando el <i>FWKO</i> (38,9 m<sup>3</sup>/h), de una capacidad de 133,3 m<sup>3</sup>/h  y el tratador t&eacute;rmico (20,68 m<sup>3</sup>/h) de una  capacidad de 59,6 m<sup>3</sup>/h para un 29,2 % y 34,7 % de carga  respectivamente.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El consumo total de gas combustible  en la instalaci&oacute;n es de 381 Sm<sup>3</sup>/d (184 Sm<sup>3</sup>/d de gas &aacute;cido  en el <i>FWKO</i> y     ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   197 Sm<sup>3</sup>/d de gas dulce en el tratador). Este consumo est&aacute;  influenciado negativamente por el alto contenido de agua que reciben en la  emulsi&oacute;n tanto el FWKO como el tratador t&eacute;rmico (<i>BSW</i> de entrada de 71 % y 36,4 % respectivamente). Debido al consumo  de gas combustible se est&aacute;n emitiendo a la atm&oacute;sfera 5 391 t/a&ntilde;o de CO<sub>2</sub>  y     <br>   41 t/a&ntilde;o de SO<sub>2</sub>, gases causantes del efecto invernadero y las  lluvias &aacute;cidas.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i>Evaluaci&oacute;n de las alternativas de estudio</i></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se evaluaron tres alternativas de  estudio que se describen a continuaci&oacute;n:</font></p> <ul>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Alternativa 1: Desv&iacute;o de  la corriente de salida del separador de medici&oacute;n hacia el separador de grupo.</font></li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Alternativa 2:  Sustituci&oacute;n del separador de grupo bif&aacute;sico por uno trif&aacute;sico, por dos v&iacute;as:</font></li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Adquisici&oacute;n de un  separador nuevo con una capacidad similar al separador bif&aacute;sico de grupo pero  trif&aacute;sico.</font></li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Modificaci&oacute;n del  separador de grupo existente en un separador trif&aacute;sico.</font></li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Alternativa 3:  Modificaci&oacute;n del separador de grupo en trif&aacute;sico y desv&iacute;o de la corriente de  salida del separador de medici&oacute;n [Combinaci&oacute;n de las alternativas 1 y 2b)].</font></li>     </ul>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En  la <a href="/img/revistas/rie/v38n2/t0406217.gif">tabla 4</a>, se muestra un resumen de los resultados de la simulaci&oacute;n del caso  base y de las alternativas.</font></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para la evaluaci&oacute;n econ&oacute;mica se  consideraron un tiempo de vida econ&oacute;mica de cinco a&ntilde;os y una tasa de inter&eacute;s de  12 %, y como valores unitarios un precio del crudo de venta de 65 $/B, un costo  del desemulsionante de 6,4 CUC/L, un costo del antiespumante de 5,1 CUC/L, un costo del antincrustante  de 3,5 CUC/L y un costo del gas combustible de 0,00427 CUC/Sm3. Los  resultados de la evaluaci&oacute;n econ&oacute;mica de las alternativas estudiadas se  muestran en las <a href="/img/revistas/rie/v38n2/t0506217.gif">tablas 5</a> y <a href="#t6">6</a>. En la Alternativa 1, al disminuir el <i>BSW</i> de la corriente de crudo que entra a  la bater&iacute;a de tratamiento, se ahorra por concepto de gas combustible quemado en  el tratador t&eacute;rmico 643 CUC/a&ntilde;o, sin embargo, al procesarse un mayor flujo en  el separador de agua libre los gastos por concepto de desemulsionante,  antiespumante y antincrustante consumidos aumentan. Por otra parte, los  ingresos por concepto de venta en petr&oacute;leo equivalente disminuyen en 58 995  CUC/a&ntilde;o pues decrece el gas de venta de la planta, en consecuencia, la  variaci&oacute;n porcentual del flujo de caja con respecto al caso base es de -5,35%,  por lo que no es factible econ&oacute;micamente aplicar esta alternativa por s&iacute; sola.</font></p>     
<p align="center"><img src="/img/revistas/rie/v38n2/t0606217.gif" width="575" height="219"><a name="t6"></a></p>     
<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En la&nbsp;   Alternativa&nbsp;  2,&nbsp; aumentan&nbsp; los&nbsp;  ingresos&nbsp; por&nbsp; concepto&nbsp;  de&nbsp; venta&nbsp; en petr&oacute;leo equivalente pues aumenta el flujo  de gas de venta con respecto al caso base. Se dejan de consumir 50,9 L/d de  desemulsionante, 25,74 L/d de antiespumante y 7 L/d de antincrustante lo que se  traduce en un ahorro de 161 068 de CUC/a&ntilde;o. Disminuye el consumo de combustible  en el <i>FWKO</i> en un 67,7 % y en el  tratador t&eacute;rmico en un 15,3 % con respecto al caso base, trayendo como  resultado una disminuci&oacute;n en los egresos por concepto de gas combustible y de  las emisiones de CO<sub>2</sub> en un 40,5 % (se dejan de emitir 2 185 t/a&ntilde;o) y  de SO<sub>2</sub> en un 68 % (se dejan de emitir 28 t/a&ntilde;o). El ahorro del flujo  de caja obtenido es de 40,17%. Para la alternativa 2a) el costo de inversi&oacute;n es  muy alto y no se compensa con la variaci&oacute;n del flujo de caja por lo que esta  alternativa no es econ&oacute;micamente factible, pues se tiene un <i>VAN</i> negativo. Para  el caso de la alternativa 2b) la inversi&oacute;n es recuperada en menos de un a&ntilde;o  (<i>PRCD</i> = 0,65 a&ntilde;os) con un <i>TIR</i> muy atractivo (212 %), obteni&eacute;ndose un VAN de 1  766 883 CUC.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> En  la Alternativa  3, disminuye el consumo de combustible en el separador de agua libre en un 65 %  por lo que se dejan de emitir a la atm&oacute;sfera 1694 t/a&ntilde;o de CO<sub>2</sub> y  26,56 t/a&ntilde;o de SO<sub>2</sub>. Se queman en el tratador t&eacute;rmico    <br>   3 319 Sm<sup>3</sup>/d de gas combustible (disminuye el consumo de combustible  en un 30 %) debido a ello disminuyen las emisiones de CO<sub>2</sub> en este  equipo en un 29,8 % ahorr&aacute;ndose adem&aacute;s 1 985 CUC por la quema del gas  combustible en este equipo. Se obtiene el mayor ahorro con respecto al caso  base (62,58 %) en consecuencia la inversi&oacute;n es recuperada en menos de un a&ntilde;o  con el mayor VAN (2 900 298 CUC) de todas las alternativas estudiadas por lo  que esta alternativa es la m&aacute;s atractiva econ&oacute;micamente.</font></p>     <p align="left">&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>CONCLUSIONES</b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se realiz&oacute; la evaluaci&oacute;n energ&eacute;tica  de la planta, obteni&eacute;ndose los siguientes resultados:</font></p> <ul>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En las condiciones actuales la situaci&oacute;n de la planta est&aacute;  caracterizada por una baja eficiencia t&eacute;rmica del separador de agua libre  (<i>FWKO</i>) y el tratador t&eacute;rmico, la cual junto con el alto contenido de agua que  reciben en la emulsi&oacute;n provoca altos consumos de gas combustible.</font></li>       ]]></body>
<body><![CDATA[<li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se evaluaron t&eacute;cnica y econ&oacute;micamente tres alternativas que  logran disminuir los consumos de gas combustible de la planta, una de las  cuales no conlleva inversi&oacute;n y no es factible, y otras dos que conllevan  inversi&oacute;n y s&iacute; resultaron ser econ&oacute;micamente ventajosas. Adicionalmente estas  alternativas conllevan una disminuci&oacute;n del impacto ambiental.</font></li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se implement&oacute; un modelo de simulaci&oacute;n con HYSYS y Microsoft  Excel que facilita la evaluaci&oacute;n energ&eacute;tica sistem&aacute;tica de la planta.</font></li>     </ul>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>REFERENCIAS</b></font></p>     <!-- ref --><p>1.   <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Karcher  V., Perrechil FA. and Bannwart AC. Interfacial energy during the  emulsification of water-in-heavy crude oil emulsions. Brazilian Journal  of Chemical Engineering. 2015;32(1):127-137.     ISSN  0104-6632. [Consultado el: 14 de junio de 2016]. Disponible en: <a href="http://www.scielo.br/pdf/bjce/v32n1/0104-6632-bjce-32-1-0127.pdf">http://www.scielo.br/pdf/bjce/v32n1/0104-6632-bjce-32-1-0127.pdf</a>. </font>      <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">2. Issaka  SA. et al. Review on the Fundamental Aspects of Petroleum Oil Emulsions  and Techniques of Demulsification. J Pet Environ Biotechnol. 2015;6(2). ISSN 2157-7463. [Consultado el: 14 de junio de 2016]. Disponible en: <a href="http://omicsonline.org/open-access/review-on-the-fundamental-aspects-of-petroleum-oil-emulsions-and-techniques-of-demulsification-2157-7463-1000214.pdf">http://omicsonline.org/open-access/review-on-the-fundamental-aspects-of-petroleum-oil-emulsions-and-techniques-of-demulsification-2157-7463-1000214.pdf</a> .  <a href="http://dx.doi.org/10.4172/2157-7463.1000214">http://dx.doi.org/10.4172/2157-7463.1000214</a> </font>      <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">3. Zolfagharia  R., et al. Review Demulsification techniques of water-in-oil and  oil-in-water emulsions in petroleum industry. Separation and Purification  Technology. 2016;170(1):377&ndash;407. [Consultado el: 8 de  noviembre de 2016]. Disponible en: <a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383586616307195">http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383586616307195</a>. </font>      <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">4. Forero JE. et al. Design and  development of a high efficiency tank for crude oil dehydration (I).  Ciencia, Tecnolog&iacute;a y Futuro. Bucaramanga. 2008;3(4).  [Consultado el: 27 de Abril de 2010]. Disponible en: <a href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0122-53832008000100013&script=sci_arttext">http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0122-53832008000100013&amp;script=sci_arttext</a></font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">5. Andrade FJ. Desarrollo de herramienta de  simulaci&oacute;n para equipos separadores de agua libre. Tutor:  Duarte V. O. Tesis de Magister en Automatizaci&oacute;n Industrial. Universidad  Nacional de Colombia, Facultad de Ingenier&iacute;a, Maestr&iacute;a en Automatizaci&oacute;n  Industrial, Bogot&aacute;, Colombia, 2012. [Consultado el: 25 de septiembre de 2013].  Disponible en: <a href="http://www.bdigital.unal.edu.co/6412/1/280240.2012.pdf">http://www.bdigital.unal.edu.co/6412/1/280240.2012.pdf</a>&nbsp;    &nbsp;&nbsp;</font>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">6. Araque DC. y Alonso R. An&aacute;lisis de  sensibilidad de los m&eacute;todos convencionales para la deshidrataci&oacute;n de emulsiones  de crudos pesados. Tutor: Pineda G&oacute;mez CA. Trabajo de grado  presentado como requisito para optar por el t&iacute;tulo de Ingeniero de Petr&oacute;leos e  Ingeniero Qu&iacute;mico. Universidad Industrial de Santander, Facultad de Ingenier&iacute;as  Fisicoqu&iacute;micas, Bucaramanga, 2012.&nbsp; [Consultado  el: 11 de diciembre de 2013]. Disponible en: <a href="http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/966/2/144147.pdf">http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/966/2/144147.pdf</a>&nbsp;    &nbsp;</font>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">7. Carrasco, AR. Simulaci&oacute;n del proceso de  facilidades de producci&oacute;n de petr&oacute;leo del campo Villano, Bloque 10. Tutor:  Calle Guadalupe L. Trabajo de graduaci&oacute;n para la obtenci&oacute;n del T&iacute;tulo de  Ingeniero Qu&iacute;mico. Universidad Central del Ecuador. Facultad de Ingenier&iacute;a  Qu&iacute;mica, Quito. 2012. [Consultado el: 11 de diciembre de 2013]. Disponible en: <a href="http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/414/1/T-UCE-0017-7.pdf">http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/414/1/T-UCE-0017-7.pdf</a>&nbsp;    &nbsp;</font>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">8. Usheva  NV. et al. Analysis of technological conditions influence on efficiency  oilfield treatment. IOP Conf.Series: Earth and Environmental Science.  2015. 27. [Consultado el: 8 de noviembre de 2016]. Disponible en: <a href="http://iopscience.iop.org/1755-1315/27/1/012047">http://iopscience.iop.org/1755-1315/27/1/012047</a>.  DOI:10.1088/1755-1315/27/1/012047.    </font>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">9. Goz&aacute;  O., et al. Evaluaci&oacute;n Energ&eacute;tica del Tratador T&eacute;rmico en la Planta de Procesamiento de  Crudos de Canas&iacute;. Avances en  Ciencias e Ingenier&iacute;a. 2014;5(1):41-56.     ISSN 0718-8706. [Consultado el: 3 de abril de 2014].  Disponible en: <a href="http://www.exeedu.com/publishing.cl/av_cienc_ing/2014/Vol1/Nro1/5-ACI1194-13-full.pdf">http://www.exeedu.com/publishing.cl/av_cienc_ing/2014/Vol1/Nro1/5-ACI1194-13-full.pdf</a>.</font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">10</font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">. Dong C. et al. New thermodynamic  modeling of reservoir crude oil. Fuel.  2013. Article in press. [Consultado el: 8 de noviembre de  2016]. Disponible en: <a href="http://www.academia.edu/download/42651740/Fuel_13_Marathon_Revised_Proofs.pdf">http://www.academia.edu/download/42651740/Fuel_13_Marathon_Revised_Proofs.pdf </a>DOI: <a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.fuel.2013.08.083">http://dx.doi.org/10.1016/j.fuel.2013.08.083</a></font>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">11. Couper JR. Process Engineering Economics. MarcelDekker, Inc., 2003. ISBN: 0-8247-4036-X.    </font>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"  size="2">Recibido: diciembre 2016    <br>	 Aprobado: febrero 2017 </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"  size="3"><b>AUTOR</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana, Geneva, sans-serif" size="2"><i>Osvaldo Goz&aacute; Le&oacute;n</i>. Ingeniero Qu&iacute;mico. Doctor en Ciencias T&eacute;cnicas. Profesor Titular. Facultad Ingenier&iacute;a Qu&iacute;mica. Universidad Tecnol&oacute;gica de La Habana &quot;Jos&eacute; Antonio Echeverr&iacute;a&quot;, Cujae, La Habana, Cuba. </font><font face="Verdana, Geneva, sans-serif" size="2">E-mail: <a href="mailto:nhdieguez@ismm.edu.cu">ogoza@quimica.cujae.edu.cu </a></font></p>      ]]></body><back>
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